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鍋爐除(chú)塵器(qì)改(gǎi)造後的投(tóu)運效(xiào)果(guǒ)怎麽樣
(1)改造後的(de)粉塵排(pái)放量(liàng)比改造(zào)前減少了86%。
鍋爐除塵器(qì)改造(zào)後的投(tóu)運效果:鍋爐除(chú)塵器改造前(qián)除塵器(qì)出口粉塵排放值在300mg/Nm3左右,而改造後除塵器出口粉塵排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2號爐(lú)粉塵排放量減少了86%,每年可減少粉(fěn)塵排放量2700噸。
(2)轉動極板電除塵新技術的(de)應用,使除塵係統(tǒng)比傳統電除塵技術節能33%,節能效果達到國(guó)內領先水平。
鍋(guō)爐除塵器改造僅把原來的第4電場改造成為轉動極板(bǎn)電場,就實現了出口粉塵小(xiǎo)於50mg/Nm3的預定目標,如果用傳統電除塵技術(shù)改造,那麽需要(yào)在原來除塵器的基(jī)礎上增加兩個電場。在同等性能下,轉(zhuǎn)動極板電除塵器係統比傳統電除塵(chén)技術節能(néng)33%,每年可節約用電438萬kWh。
(3)轉動極板電除塵器改造增加了後續脫硫設備的可靠性,減少(shǎo)運行阻力。
在轉動極板電除塵(chén)器投運的一(yī)個月以來,由於除(chú)塵器效率的提高(gāo),進入脫硫係統的粉塵量減少,沒有發生過改造前常發生的脫硫煙氣換熱器(qì)堵塞的現象,由於消除了堵塞現象,使脫硫係統運(yùn)行(háng)阻力平均減少220Pa,累計每年可節省電耗110萬kWh。


