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煤磨袋式收塵器起火事故預防(fáng)?
添加時間:2020-10-24
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我公司根據某水泥廠(chǎng)新型幹法(fǎ)預熱器窯配套的風(fēng)掃煤(méi)磨係統,多次發生磨頭起火,並引發煤磨袋(dài)式收塵器著(zhe)火事故,扁袋全(quán)部燒毀的情況,研(yán)究了煤磨袋式收塵器著火的(de)原因及預防措施。

一、煤磨係統工藝流程

原(yuán)煤由提升機送入原煤(méi)倉,經(jīng)圓盤喂料機入磨,在磨內完成烘幹,粉(fěn)磨的半成品煤粉隨氣流進入粗粉分離器,分離出的粗粉重新入磨,細粉隨氣流(liú)經細粉分離器分離收集,由回轉卸(xiè)料器進入煤粉倉。剩餘(yú)煤粉隨氣流經(jīng)煤磨主(zhǔ)排(pái)風機(jī)後,進入煤磨袋式收塵器淨化後氣體由引風機排入(rù)大氣,袋式收塵器收集的煤粉(fěn)由螺旋輸送機(jī)送入煤粉倉。所用烘幹熱源由一台燒塊煤的熱風(fēng)爐提供。熱風爐設有擋火牆,熱風在進入水(shuǐ)平管道之前要(yào)經過三麵互相垂直(zhí)的耐火牆(用以進一步沉降未燃盡的灰(huī)燼(jìn)),然後進(jìn)入煤(méi)磨的水平管道。

二、起(qǐ)火原因

眾所周知,燃燒必須同時具(jù)備(bèi)三個條件(jiàn):一是有可燃物;二(èr)是要有強烈的熱源,能使可燃物的溫度達到(dào)著火點,如達到(dào)燃點的(de)高溫氣流、明火等;三是有足夠濃度的氧氣。在煤(méi)磨工作時,由熱風爐產(chǎn)生的熱氣(qì)流(liú),進入煤磨烘幹原煤。正常時入磨熱風(fēng)溫度不(bú)超過350℃,原煤較幹或環境溫度較高時,溫(wēn)度控製在較低值,一(yī)般不會(huì)產生事故。為防止在水(shuǐ)平管道處積煤燃燒,將原煤進料溜子設計成百葉窗式,並使溜子盡量往磨裏伸。幾次磨頭著火緊急停機後檢查發現(xiàn):在水平管道處有(yǒu)大量的(de)原煤和煤粉以及鋼球。在袋式收塵器(qì)燒毀後我們(men)對整個煤磨係(xì)統進行了檢查,煤磨到(dào)排(pái)風機之間所有的管道,未發現積煤現象,在熱風到水(shuǐ)平管道前的上升管(guǎn)道處有大量的鋼球和部分未燃盡的原煤,下料溜子有多(duō)處磨穿,出磨上升管道法蘭有脫焊現象。經(jīng)過廣泛查證,縝密分析,我們認為:就是由於漏風嚴重,係統風速不夠(gòu),不足以將下料溜子破損或變形積留的原煤帶(dài)走(zǒu)而造成積(jī)煤。熱風爐設有擋火牆,熱風在(zài)進入(rù)水平管道之前要經過三麵垂直的耐(nài)火牆,烘幹用的熱風爐明火很難進入煤磨。之所以在煤磨水平管道產生明火是因為在該處積有一定量(liàng)的原(yuán)煤和煤粉,而此處的原煤或煤粉經過長時間(jiān)的熱(rè)風烘烤(kǎo),不斷積聚熱量(liàng),直至達到燃點,形成(chéng)明火,在後排風機(jī)的作用下,明火隨著(zhe)熱風(fēng)進入(rù)煤磨,部分遇經鋼球及原煤形成的料幕而熄(xī)滅,部(bù)分經粗粉分離器、細粉分離器,到達袋式除塵(chén)器,終釀成事(shì)故。

三、解決辦法

從以上的(de)原因分析可知:防止(zhǐ)在水平熱風管道處積煤可以(yǐ)有效地(dì)防止明火的產生。雖然原煤進料溜子設計成百(bǎi)葉窗式,並使溜子盡量往磨裏伸,但是由(yóu)於(yú)較長時(shí)間(jiān)的使用,磨頭鋼球(qiú)的不斷衝擊,進料溜(liū)子變(biàn)形嚴重(chóng),百葉窗的葉片間(jiān)距增大,大量原煤由此漏到(dào)水平熱風(fēng)管道。要避免這一情況,有兩種解決辦法:一是改水平管道為較大角度的傾斜管道,使得該處的煤粉能自動滑入煤磨,二是減少(shǎo)進料溜子(zǐ)變形,縮小百葉窗的葉片間距。采用比較好種辦法至少需10天時間,為了縮短檢修工(gōng)期,減少停產帶來的損(sǔn)失(shī),我們采用第二種措施,在變形(xíng)處(chù)焊接一20mm×200mm的薄鋼板,補焊下料溜子磨(mó)穿部位和(hé)出磨(mó)上升管道法蘭脫焊處。采用此處理方法後,在水平管道處積煤現象大為減少(shǎo),煤磨係(xì)統安全運行。

由於煤磨係統(tǒng)安全的特殊性,許多水泥(ní)廠把煤(méi)磨係(xì)統列(liè)為(wéi)重大危險源點,但不(bú)時仍有事故發生。產生事故的原因很多,如入磨氣體溫度過高(gāo),原煤過潮使得下料不暢、管道長時間積煤、煤(méi)磨飽磨、研磨(mó)體裝載過多、擋火牆高度不夠以及外(wài)界明火的引入等,不同的廠家處理措施也各(gè)不相同。我們認為隻要嚴格執行煤磨係統安全技術操作規程,小心操作,精心檢查,關注工藝設(shè)備係統的(de)每一點變化,不少事(shì)故還是可以避免的。

布(bù)袋除塵器


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