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氣箱脈衝袋式除塵器常見問題和解決措施(shī)
添加時間:2020-10-23
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1.存在問題

1)排灰係統
輸送機中間采用吊瓦聯接2個螺旋短軸,使用(yòng)中經常出現:

① 在除塵器回灰(huī)量較大時,常發生堵料,

② 聯(lián)接中間(jiān)軸與2個螺旋短四的(de)M14×50螺栓易鬆動或被剪斷,

③ 吊瓦中間軸因(yīn)工(gōng)作在粉塵環境中,中間軸磨損快,

④ 螺旋輸送(sòng)機安裝在灰鬥(dòu)內,出現故障時維修時間長,作業環境差.

2)花板

花板(bǎn)在氣箱脈衝(chōng)袋除塵器中起固定濾袋(dài)、與濾袋形成密(mì)封、隔開袋室和箱體的作用。在除塵器(qì)的(de)維護中,常常忽視花板對除塵器收塵效果的影(yǐng)響。該除(chú)塵器花板的缺陷表現在:

① 設計、製作花板的鋼板厚度薄,花板剛性差,安裝、使用中花板發生(shēng)變形。脈衝噴吹清灰過程中發生振顫,

② 花板孔邊棱多,濾袋袋口在使用過程中易磨(mó)損。另外,花板孔周邊形狀不規則,在濾袋口與花板孔間存在微(wēi)小間隙,粉(fěn)塵易(yì)從間隙中通過,進入箱體的淨氣室中,使除塵器失去除塵作用,

③ 花(huā)板中下支撐(chēng)鋼板的焊渣、焊瘤,恰好在花板(bǎn)孔邊緣,濾袋清(qīng)灰時受到摩擦,易磨損濾袋,減少濾袋使用壽命。

3)袋籠

袋籠作為濾(lǜ)袋的支(zhī)撐部件,主要是防止(zhǐ)濾袋在過濾(lǜ)含塵氣體時受負壓過(guò)度收(shōu)縮,從而失去過濾作用。

其主要缺陷有:

① 配(pèi)套袋籠袋口無保護圈,在檢查、更換濾袋時很容易踩壞(huài)或損傷濾袋,

② 袋籠鋼絲除塵骨架(jià)表(biǎo)麵(miàn)毛刺多易損傷濾(lǜ)袋,焊點存在銳邊或焊接不牢固,在使用(yòng)過程中易開焊,袋籠易變形,

③ 袋(dài)籠骨架為(wéi)塗漆工藝,表麵粗糙,濾(lǜ)袋易(yì)粘(zhān)附在袋籠上,更(gèng)換困難(nán)。

4)濾袋

安裝、使用過程中存在的問題有:

① 在安裝(zhuāng)過程(chéng)中濾袋被損傷,大大縮短除(chú)塵濾(lǜ)袋的使用壽命,特別是在(zài)生產礦渣水泥時,表現更為明顯,

② 安裝質量不符合(hé)要求,未(wèi)按(àn)規定的方法與要求安裝濾袋,濾袋(dài)口(kǒu)未完全卡入花板孔內或濾袋被溥衍地(dì)擺放(fàng)在花板上,使用時濾袋(dài)掉落或粉塵經由花板孔進入箱體,從而(ér)使除塵器失去作用,

③ 製作濾袋的材質不統一,備用濾袋的來(lái)源不一,不(bú)能保證濾袋的質量,

④ 花(huā)板設計不(bú)完善或製造質量差,濾袋在使用中與花板孔的棱(léng)邊摩擦,縮短濾袋的使用壽命,

⑤ 由於經驗不足,經常將濾袋用水清洗後在使用,造成除塵布袋對粉塵的(de)篩(shāi)濾,碰(pèng)撞,鉤附,擴(kuò)散作用減(jiǎn)弱,阻力(lì)增(zēng)加,

5)漏風

該除塵器的漏風點有:

① 上部(bù)檢修門(mén)密封膠(jiāo)條脫落,密封不嚴,導致大量外界氣體(tǐ)進入,

② 淨氣室周邊與含塵氣體之間的隔板,

③ 進(jìn)氣室與淨氣室隔板焊縫(féng)氣密性差,含塵氣體直(zhí)接(jiē)進入淨氣室。

6)壓縮空氣(qì)及壓縮空氣管路(lù)

該係統常(cháng)見的故障:

① 儲(chǔ)氣罐(guàn)到各氣缸、電磁脈衝閥等用氣點的管(guǎn)路接頭漏氣,

② 儲氣罐壓縮空氣達不到脈衝噴吹所需的噴吹氣壓,

③ 壓縮(suō)空氣中含有雜質和油水,品質達不到保(bǎo)障

7)提升閥

常見的(de)故障

① 提升閥閥板動作不到位,反吹時(shí),閥板與花板出風口有縫隙,

② 提(tí)升閥動作行程過大,導(dǎo)致閥板變形,

③ 閥板鎖緊(jǐn)螺母在閥板反複(fù)運動後,鬆動脫落,

④ 閥板與花板間密封橡膠老化,脫落,閥(fá)板關閉不嚴,除(chú)塵器噴(pēn)吹效果降低,

⑤ 提升氣缸設計選型偏小,除塵器工作負壓(yā)較大時,提升(shēng)能(néng)力不足。

8)清灰控(kòng)製

除塵器采用定時清(qīng)灰方式,清灰順序為1室(shì)至幾個室逐個進行.各室消灰(huī)間隔時(shí)間為3min,幾個袋室輪流需要N室×3min,,而至(zhì)下一個循環幾個室輪流下來時間間隔很長(zhǎng),由於小循環的1個周期和每個大循(xún)環之間的間隔都過長,對除塵器(qì)的收塵效果產生不利影響.

3解決措(cuò)施

1) 排灰係統

用FU270×10500鏈式輸送機替代原除塵器的螺(luó)旋輸送作(zuò)為袋除塵器的排灰係(xì)統,輸送能力,能夠滿足生產需要.改造後,設備易損件少,運行可靠,維修工作量(liàng)少,因FU鏈式輸送機置於除塵器灰鬥外部,檢查維(wéi)護方便,

2) 花板

更新花板,采用厚度(dù)的鋼(gāng)板,衝壓成型壓延滾壓工藝製作,去除飛邊毛刺,保證(zhèng)花板的平麵度,表麵粗糙度為12.5及尺寸公差∮133±0.1,為了增加花板(bǎn)的剛性(xìng),在每(měi)室花板底部寬度方向(xiàng)均布加強筋.在加(jiā)強筋焊接,花板與隔板的焊接過程中為防止花板受熱變形,均采用了細焊條,小電流焊接工藝,同(tóng)時保證焊(hàn)接的氣密性及花板的平麵度.

3) 袋籠

重新設計改裝袋口(kǒu),作用在袋籠上的力由除塵骨架架口傳遞給花板,由花板受,濾袋不在受(shòu)力的作用,不易被踩落,同時,袋籠型的封閉,將袋口保護在內,使袋口不被燙傷,踩折(shé)或被其他尖銳物品損傷,保護了濾袋,並對袋籠表麵的凸起部位進行了打磨修整,達到了良好的效果.

4) 濾袋

① 為(wéi)防止濾(lǜ)袋被踩壓,劃折,要(yào)求(qiú)每安裝好(hǎo)一個濾袋,就裝一個袋籠,

② 避免殼體局部漏風,造成在負壓作用下的高速氣流被濾袋產生衝刷而損壞該處的濾袋,

③ 必須適時更換(huàn)破損的(de)濾袋

④ 濾(lǜ)袋長期使用後,濾料層內積聚的(de)細(xì)微粉塵會使其透氣性降低,當影(yǐng)響係統用風時(shí),也應更換新濾袋,

⑤ 對於備用濾袋應保證質量,在安裝前要注意檢查袋口的凹部尺(chǐ)寸是否(fǒu)夠深,並嚴格要求安(ān)裝濾袋,濾袋口捏成凹狀放(fàng)入.

5) 密封裝置

① 在除塵器的非標準件結合處做好密封,盡量采用焊接,在可拆卸結合麵做好密封,采用(yòng)密封膠代替傳統的密封膠加固材料的密封辦法,具有良好的密封效果,在選用(yòng)密封(fēng)膠時,要注意選(xuǎn)擇化學穩定性好,耐高溫,抗老化,幹(gàn)性可剝離和使用方便的產品,

② 加(jiā)強管理和對除塵(chén)器的日常維護(hù),發現漏風點及時處理.

6) 壓縮(suō)空氣及(jí)壓縮管(guǎn)路

對壓縮空(kōng)氣管路接頭處的(de)密(mì)封采用纏麻,纏繞生料帶或塗抹泰螺紋鎖固膠等措施,保證管路接頭不(bú)漏氣.對除塵器使用的壓縮空氣做到:

① 氣(qì)體壓力在規定值,

② 壓縮空氣淨(jìng)化處理.在除塵(chén)器儲氣罐到各脈衝閥,提升氣缸的管路上加裝氣源三聯體並定期放(fàng)水,以分(fèn)離壓縮空氣中的油(yóu)和水(shuǐ),保證脈衝閥的噴吹壓力在規定值,

③ 在整個(gè)收塵係統中另外加裝儲氣罐,以(yǐ)保證壓縮(suō)空氣的用量和穩定均(jun1)衡的壓力.

7) 脈衝閥,提升閥(fá)

可通過調整提升閥來實現對閥(fá)板動作位置調(diào)整.電磁氣(qì)缸為(wéi)緩衝式,要求在閥板關(guān)閉到(dào)達(dá)閉合位置時,氣缸應進入(rù)緩部區,否則應調節器節閥板上兩側的螺母。氣缸的運動速度可通過(guò)氣缸兩端的節流螺栓進行調節,要求提升閥關才時間不大於2S,好1S以內,開啟時間可適當調慢些。通過調(diào)整(zhěng)三連體上的減壓(yā)閥來保證提升氣缸壓縮空氣的壓力,同時為減少閥板的變形及增加閥板與出氣口間的(de)密性,密封用橡膠材料應采用耐(nài)溫材料,防止橡膠在高溫下老化(huà)。

在使用過程中脈衝閥雙膜片應保證壓縮空氣的質量(liàng),防止膜片孔在使用中堵塞。此外,對於脈衝閥,電磁閥不動作時還應考慮(lǜ)電(diàn)磁線圈是否燒壞(huài)。

8)清灰(huī)控製:

針對脈衝清灰(huī)周期及脈衝閥噴(pēn)吹動作順序對除塵器的影響,重新調整了清灰周期及脈衝閥噴吹(chuī)動作順序,改進後除(chú)塵器各室清灰時間間隔56S,除塵器幾個(gè)袋室進行1次完整(zhěng)的清灰需要Nmin,至下1個(gè)循環開始的(de)時間間隔為3min,清灰時間的縮短(duǎn),使附在濾袋上的粉塵被(bèi)及時的抖落下來,不僅改善了除塵器的工作(zuò)情況,也有利於整(zhěng)個除塵係統的工況的改善及(jí)穩定。

布袋除塵器(qì)


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