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一、對袋式除塵器的晉(jìn)升(shēng)閥進行了結束和剖析。
1、儲氣罐和晉升閥之間(jiān)的油水(shuǐ)分別器由(yóu)於緊縮空氣而導致過(guò)濾元件堵塞。
2、在晉升閥長時光(guāng)運行後,密封件磨損,導致緊縮空氣泄露,導致供氣不足。
二、袋式除塵器濾袋破損原(yuán)因
一(yī)是反吹體係的噴(pēn)嘴不正,造成反吹偏(piān)斜;另一方麵(miàn)是反吹緊縮(suō)空氣壓力偏大。
解決辦(bàn)法:
1)進行噴吹(chuī)體係改革,改革費用高、周期(qī)長,不能在(zài)正常的檢修期間內(nèi)完成。
2)反吹風緊縮空氣壓力把持在0.25~0.35MPa之間,能夠(gòu)把濾袋(dài)上的灰清掉即可,如壓力過高則影響濾袋的應用壽命。可通過察看除塵器(qì)進出口壓(yā)力差變更進行調劑,使壓力差在把持請求範疇內(設計壓差>1700Pa)。
3)調劑噴吹程序,把噴吹(chuī)脈寬從150ms調劑為250ms,以減小噴吹的力度,減少濾袋的磨損(sǔn)。 由於正常(cháng)開機狀況下不(bú)能調換,濾袋破(pò)損嚴重時不僅會造成周圍濾袋積料,無(wú)法正常應用,同時還會造成外排粉塵超標,汙染環(huán)境。另外濾袋備件成本也較高。通過這種處(chù)置(zhì)不(bú)僅節儉成本,保(bǎo)護裝備的正常運行,延伸了(le)濾袋的應用壽命(mìng),同時也很好的維護了環境(jìng)。
三、除(chú)塵後果不佳,排放粉塵濃度超標(biāo),出口冒灰,粉塵排放量大,可從以下幾個方麵查找原(yuán)因:
(1) 新裝的幹淨濾袋孔(kǒng)隙較大,剛(gāng)開端(duān)應用時粉塵(chén)通過率較高,尚未到達較(jiào)好的過濾狀況,粉塵排(pái)放量較大。隨著過濾的進行,粉塵在濾袋的外表麵堆積形成粉塵(chén)層,使濾袋(dài)外表麵的孔隙變小,除塵效(xiào)力進步,“塵濾塵(chén)”的作用可去除(chú)微細粉塵99%以上。因此測定脈(mò)衝(chōng)袋式除塵器裝備的除塵效(xiào)力(lì)在持續應用1個月落後行更為正確。
(2) 檢討濾袋的安裝(zhuāng)是否準確。通常的脈衝袋式除塵器裝備,依(yī)附(fù)縫製於濾袋口的彈性脹圈將濾袋(dài)嵌壓在花板孔內,通過花板將中箱體塵氣室(shì)與上箱體淨氣室嚴厲區分。如果濾袋口的彈性脹圈未能與(yǔ)花板孔完整密合,呈現了縫隙,就會導(dǎo)致含(hán)塵氣流直(zhí)接進入淨氣室,排氣筒出口冒灰。可以逐一檢討除塵(chén)濾袋口的安裝情形(xíng),發明縫隙的要壓緊密封。在脈衝袋式除塵器的安裝(zhuāng)進程中(zhōng),濾袋的(de)安裝質量(liàng)是監(jiān)視檢(jiǎn)討的重點之(zhī)一。煉鐵廠對濾袋的安裝進行了改良優化(huà):在每個花板孔上方焊接1個套圈,套圈高度為 30mm且與花板孔同心,將縫製於濾袋(dài)口的單層彈性脹(zhàng)圈緊貼套(tào)圈內壁安裝,不但(dàn)保(bǎo)證了(le)濾袋的安裝高度平整(zhěng)、密封,而且使濾袋的安裝、拆卸更為簡捷(jié)。
(3) 濾袋破損將導致含塵氣流直接外排、除塵器後的排氣筒出口冒灰。對於離線清灰(huī)的大型脈衝袋式除塵器,可以采取以(yǐ)下方式(shì)斷定破袋的地位:用手動(dòng)操作方法逐個倉室進行清灰,每次關閉1個倉室的(de)出氣閥,注意察看排氣筒出口,當(dāng)有破(pò)袋的(de)倉室結束過濾時,排氣筒出口就不再冒灰,據此(cǐ)可斷定哪個倉室呈現破袋。如果隻有個別濾袋破損,用鐵蓋密封住該花板孔, 即可確保排放(fàng)的粉塵濃度達標。須要調換濾袋時,建(jiàn)議同(tóng)一台除塵器的所(suǒ)有除塵布袋同時調換(huàn),保證(zhèng)每個濾袋具有同等阻力。如果隻能調換幾條濾袋, 需把新濾(lǜ)袋的袋口封閉,埋(mái)入除塵灰中(zhōng)幾天,增添新濾袋的阻力,使新濾袋的阻力與(yǔ)舊濾袋(dài)接近。
(4) 對於進風通道與出風通道(dào)僅用隔板離開的除塵器,須檢討中間(jiān)隔板是否焊接周密。如果中間隔板呈現焊縫、缺口,進風(fēng)當(dāng)中的高濃度粉塵會竄入出風(fēng)通道,導致排氣筒出口冒灰。確保中間隔板的(de)焊(hàn)接質量,使進風通道與出風通道完整分隔,是除塵器製造安裝當中質量檢討的另一重點。

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