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布袋除塵器在碎煤機出口除塵中(zhōng)的應用
添加時(shí)間:2020-03-18
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  某公司煤炭運輸係統的設計和施工中,由於國內煤炭運輸係統粉塵控製方(fāng)法(fǎ)正在探索中,還沒有(yǒu)成(chéng)熟的經驗可供借鑒(jiàn)。雖(suī)然考(kǎo)慮到除塵問題(tí),但設(shè)備選型不當(dāng),不能達到預期的效果。在此基礎上,提(tí)出了水洗、除塵三步綜(zōng)合治理方案。經過初(chū)步處理後,地表水衝洗的第一步(bù)已(yǐ)經完成(chéng),效果良好,後兩(liǎng)步的工作因種(zhǒng)種原因不能繼續進行。由於輸煤係統(tǒng)綜(zōng)合(hé)治理未能全麵完成,係(xì)統粉塵濃度仍超標,特別是碎煤機出口(kǒu)和帶式輸送機尾部粉塵嚴重超標,最高粉塵(chén)濃度達到64.1 mg≤m3。尾導流槽出口風速(sù)為(wéi)7≤~10m/s,流量為10 58415120 m~3×H。當導流(liú)槽出口運(yùn)行時,向外(wài)噴出大量(liàng)粉末,顆粒(lì)直徑為13 mm。作業後地麵可見明顯積塵,汙染環境,危及職工健康。

  2.2.1原煤破碎、顆粒變小是原煤被粉碎機破碎(suì)後產生粉塵的內因,顆粒基本在6 mm以下(xià),因(yīn)為原煤顆粒變小,這必然導致比表麵積的增大、顆粒間隙(xì)的增大、密度的降低和表麵水分的(de)降低,這是(shì)粉塵(chén)產生的內在原因。這也是粉碎機下帶式輸送機(jī)的粉塵比上遊帶式輸送機(jī)的粉塵(chén)大的原因。2.2轉子上的環錘和環錘臂相當於風(fēng)扇葉片,當碎煤機轉子的爆炸(zhà)效應產生的誘導風旋轉時,會產生誘導風。該裝置選用的碎煤機為TKK48X103,理(lǐ)論上爆破效果較小(xiǎo)。後來,由於碎煤機容易堵塞煤,所以切斷了碎煤(méi)機內腔中的篩(shāi)板。雖然解決了堵(dǔ)煤問題,但篩(shāi)板失(shī)去了(le)導流功能,使碎煤機產生的大量誘導空氣流入導流槽(cáo),使導流槽的風壓和流量增大,導流槽出(chū)口噴粉加劇。2.3煤管大落差產生的誘導(dǎo)風   煤管(guǎn)從碎煤機到尾族的落差(chà)約為14m,這樣大的落差,當有(yǒu)煤流時,高速落下的煤流使(shǐ)落下的煤管中的空氣受到(dào)壓縮,由(yóu)此產生氣流(liú),加劇了(le)導流槽出口的噴粉。   2.4饋線出口(碎紙機入口)不緊(jǐn),這提供了碎紙機轉(zhuǎn)子產(chǎn)生感應空(kōng)氣的(de)外部原因和碎紙機(jī)轉子腳部碎紙機產生感應空氣的內部原因,喂料器出口的鬆散密封是(shì)碎紙機產生(shēng)感應空氣的外部原因(yīn)。由於給(gěi)料機出口密封鬆動,給(gěi)料機呻吟碎煤機的碎煤機入口,使碎煤(méi)機的煤管形成一個開放的循環係統,大(dà)量的空氣從給料機的(de)出口處進入,由碎煤機(jī)轉子從導槽的出口處驅動。2.5煙塵產生的堆積在尾鼓中的煤   尾鼓前(qián)原有的空段清潔器被破(pò)壞和清除,使煤(méi)粉膠帶無法去除,被帶入尾鼓,在尾鼓中滾動成細粉形成粉塵。布袋除塵器(qì)一種(zhǒng)幹式濾塵裝置。它適用(yòng)於捕集細小、幹燥、非纖維性粉塵。濾袋采(cǎi)用紡織的濾布或非紡織(zhī)的氈製成,利用纖維織物的過(guò)濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵器後,顆粒大、比重大(dà)的粉塵,由於重力的作用沉降下來,落入(rù)灰鬥,含(hán)有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到淨化。   2.6大皮帶抖動產生的粉塵不均勻,造成皮帶梳輥磨損不均勻,加劇皮帶抖動,產生粉塵。除塵器把粉塵從煙氣中分離出來的設備,除塵器的性能用可處理(lǐ)的氣體量、氣體通過除塵器時的阻力損失(shī)和除塵效率來表達。   2.

布袋除(chú)塵器


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