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我公(gōng)司有年產110萬噸PVC循環綜(zōng)合利用項目配套兩條3000t/d的水泥生產線。1號線和2號線(xiàn)的窯頭、窯尾電除塵器均為(wéi)西安西礦環保科技有限公司於2008年(nián)和2009年生產製造安裝並運行。但隨著國家節能減排(pái)計劃的實施,國家對環境保護提出更高的要求。為此,我(wǒ)公司在(zài)經過現場反複調研、勘探後,決定將1號、2號線電除塵器改造為電袋複合除塵器。
1號線電除塵(chén)技(jì)改工程項目於2015年3月4日開工建設,5月15日施工完(wán)成投入生產運行,7月23日組織驗收合格。2號線電除塵技(jì)改工程項目於2015年6月20日(rì)開工(gōng)建設,7月26日施工完成投入(rù)生產運行,8月21日組織驗收合格。
1 改造方案
在原有電除塵器的(de)基礎上進行改造,保留原有基礎、支架、灰鬥、殼體及輸灰裝(zhuāng)置等不變,不另更改除塵器縱向、橫(héng)向尺(chǐ)寸。保留電除塵器前麵的一個電場、改造後麵的電場為布袋除塵器。窯(yáo)頭除塵係統增加列管冷卻裝置,窯(yáo)尾增加噴淋降溫等安全保護措施,確保改造(zào)後的電袋複合除塵器能長期、高效、穩定運行。
2 改(gǎi)造總體要(yào)求
1)以現場好小的改動、好經濟的方案完成除塵器的改造。
2)窯頭電除塵保留第yi電場並修複(fù),改(gǎi)造二、三電場為布袋除塵器(qì);窯尾電除塵器保留前麵的(de)一、五電場並修複、改造第二、三(sān)、四、六、七(qī)、八電場為布袋除塵器。
3)窯頭(tóu)濾袋材質(zhì)選用Nomex、窯(yáo)尾濾袋(dài)材質選用P84;濾袋規格為Φ160mm×8000mm。
4)袋籠采用豎筋20根,橫筋間距160mm,筋直徑不小於3.8mm,表麵噴(pēn)塗有機(jī)矽處(chù)理。
5)窯尾煙氣降溫係統原(yuán)則上利舊。
6)窯頭凡涉及到需改造的非標管道,管道內部需噴塗50mm石英金剛砂耐磨層。
7)窯頭、窯尾排風(fēng)機改(gǎi)造要盡可能利用現有的設備及土(tǔ)建基礎。
8)在電場不投用的情(qíng)況下,係(xì)統可(kě)以正常運行。
9)要求脈衝閥、提升閥加防雨(yǔ)、防寒措施。
10)頂部(bù)考慮(lǜ)防止積水設計。
11)頂部設計雨(yǔ)搭結構,防止雨水(shuǐ)灌入保(bǎo)溫層。
12)除塵器不(bú)設置旁路(lù)煙道。
13)收塵(chén)效率>99.99%,排放標準按≤30mg/Nm3進行設(shè)計改造,預留(liú)≤20mg/Nm3的提升空間。
14)漏風率≤1%。
15)濾袋使用壽命≥24個月(yuè);脈衝閥使(shǐ)用壽(shòu)命≥3年或(huò)100萬次。
16)窯頭除塵器灰鬥(dòu)進行改造,在灰鬥下部增設鎖風裝置(星型卸灰閥)。
17)窯頭、窯尾除塵器每個灰鬥均增加高料位計(jì);窯尾除塵器灰鬥振打處增加(jiā)檢修平台,灰鬥增加電加熱裝置,且重新(xīn)保溫,保溫厚度150mm。
18)改造後的窯頭、窯尾除塵(chén)器袋區頂部(bù)各加裝一個2t電動葫蘆(lú),便於檢修(xiū)時上下吊運配件。
19)所有的檢修門改造成雙層門密封,上箱體檢修門邊框折邊板厚8mm。
20)充分利用原電除塵(chén)器殼體,並對原(yuán)殼體進行加強補漏工作(zuò),增(zēng)設煙道斜隔板,增設頂部上箱體(含爬梯(tī)和頂部噴吹(chuī)淨氣室);保留灰鬥部分(窯頭除塵器需在灰鬥下(xià)增(zēng)設鎖風裝置)。待電場拆除(chú)時觀察現有殼體的腐蝕(shí)情況並進行強度校核,對腐蝕嚴(yán)重的殼體板進行(háng)局部(bù)更換或整體更(gèng)換,對達到強度要求的殼體,設備本體內部采用除鏽、防腐(fǔ),塗有機矽耐高溫(wēn)防腐漆。
3 技術參數
3.1 窯頭、窯尾除(chú)塵(chén)器改造
窯頭、窯尾電袋複(fù)合(hé)除塵器(qì)改造後要求達到的(de)技術參(cān)數見表1。

3.2 風機改造
原窯頭、窯尾排風機參數見表2。

3.2.1 窯(yáo)頭排風機改造方案
窯頭電除塵器(qì)改為電袋複合除塵器,除塵器(qì)阻力增加1200Pa;加列管冷卻器(qì)阻力增加1000Pa。現場運行風機進口壓力-1014Pa,風機設(shè)計溫度250℃,風機出(chū)口動壓P1=0.5×252×0.674=211Pa;改(gǎi)造要(yào)求風機(jī)全壓P=1014+211+1200+1000=3425Pa;原風機額定(dìng)轉速下的全(quán)壓不夠,而改造後風量(liàng)要求38000m3/h,全(quán)壓4000Pa;功率N=[(38×4000)/(360×0.85×0.98)]×1.15=583kW。故窯頭原有排風機無法再改造利用,整(zhěng)體更換後選用630kW電動機(YRKK5601-6)。
3.2.2 窯尾排風機改造(zào)方案
窯尾(wěi)除塵器改為電袋複合除塵器,除塵(chén)器阻力增加1200Pa。現場(chǎng)運行時風機進口壓力-1366Pa;進口溫度100℃,則風機出口動壓P1=0.5×252×0.946=296Pa;改造要求風機全壓P=1366+296+1200=2862Pa;原風機額定轉速下(xià)的全壓不夠,采用更換電動機,提(tí)速為960r/min;采用變頻,同一風機在(zài)150℃將可產生全壓Pmax=2200×(960/740)2=3702Pa,遠大於需要值,通過變頻使之運轉合理值。
改造後(hòu)風量要(yào)求850000m3/h,全壓3200Pa;功率N=[(85×3200)/(360×0.85×0.98)]×1.15=1043kW。故(gù)電動機選用(yòng)1120kW變頻電動機(YRKK6302-6)。
3.3 窯頭增加列管冷(lěng)卻器及技(jì)術參數
因窯頭的進風溫度大於250℃,超出了濾袋的耐溫參數(shù),需要在進除塵器前增加一個能處理(lǐ)450000m3/h風量並且(qiě)風溫降到小於180℃的列管冷卻器,見圖1。

技(jì)術參數:處理風量380000m3/h;冷卻麵積3600m2;冷卻風管數912根(Φ159mm×5~8m);進口氣體溫度400℃;出口氣體溫度180℃;風機4台,SDF№11.2,18.5kW(風(fēng)量60000m3/h,全壓686Pa)。
4 改造後的運行情況
1號(hào)、2號線係統目前運行數據見表3。
1)本體部分:安裝符合設計(jì)要求,外部保溫能按要求施工,袋收(shōu)塵(chén)頂部防雨防凍設施施工到位。

2)電氣部分:能按設計要求實現手動和自動運行(háng),從近(jìn)期的(de)運行情況看,具有一定(dìng)的(de)可靠性,使用方便,調節(jiē)較(jiào)為靈活。
3)噴淋係統:可實現自動手(shǒu)動(dòng)控製,各數值可實現人工輸入,經實際運行,對入口煙氣溫(wēn)度的控製效果(guǒ)較好,大大降低了(le)安全風險。
4)列管冷卻器:散(sàn)熱效果明顯,能根據進口風溫的變化實現自動與手動控製,確保電袋複合除塵器處於(yú)安全穩定的運行狀態。處(chù)理風量能滿足使用要求,目前電動機轉速控製在額定的70%左右,留有一定的負(fù)荷(hé)空間。
5)本體漏風係數:經過現場多次檢查(chá),沒有發現明顯漏風點,安裝符合漏風係數設計指標(biāo)。
5 仍存在的問題及改進措(cuò)施
1)2號線窯頭冷卻器沉降室內壁澆注料大麵(miàn)積脫(tuō)落,存在一定隱患。已聯係施工單位對大部分脫落點重新(xīn)打上澆注料(liào)。
2)係統(tǒng)使用變頻器功率模塊頻繁出現故障(zhàng),1號、2號線電袋複合除塵係統投運(yùn)至今,因功率模塊(kuài)問題已導致停窯3次。改進措施:更換(huàn)功率模塊。
6 結束語
1號、2號線電除塵器(qì)改造為電袋複(fù)合除塵器取得了成功,兩條回轉窯(yáo)煙塵排放濃度可滿足小於30mg/Nm3的標準要求,同時解決了回轉窯啟停時煙囪(cōng)冒煙這個工藝難題,確保生(shēng)產(chǎn)順利進行(háng)。

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