- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
電袋複合式除塵器在煤泥混燒CFB上的應用與研究
摘要]針對《山東省(shěng)區域性大氣汙染(rǎn)物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)提出的2017年1月1日起(qǐ),大氣顆粒物高(gāo)允許排放濃度限值為20 mg/Nm3的要(yào)求,采用電袋複合式除塵器,降(jiàng)低煙塵排放濃度,確保煙塵穩定達標排(pái)放。
南屯(tún)電力(lì)分公司4#、5#鍋爐均為220t/h煤泥、洗中煤混燒的循環流(liú)化床鍋爐(簡稱CFB)。除塵方式為靜電除塵,分別(bié)於2002年2月、2004年4月投產。由於運行時間較長(zhǎng),除塵設備(bèi)已經老化(huà),效(xiào)率下降。隨著鍋爐煤泥摻燒量的逐(zhú)步加大(dà),飛灰量增大,灰的成分也(yě)發生了變(biàn)化,飛灰的比電阻隨之增高,煙塵排放濃度偏高。根據環保文件要求,在2013年9月1日煙氣排放標準應達(dá)到30mg/Nm3,2017年(nián)1月(yuè)1日必須達到20mg/Nm3。現有除塵係統遠(yuǎn)遠達不到標準要求。為改善(shàn)周邊環境,實現(xiàn)達標排放,經研究,將兩台鍋爐的靜電除(chú)塵器改造為電(diàn)袋複(fù)合(hé)除塵器。
一、電袋複合除(chú)塵(chén)方式的技術優勢
1.除塵機理由於在電袋複合(hé)式除塵器中,煙氣先通過電除塵區後再緩慢進入後級布袋除(chú)塵區,布袋除塵區捕集的粉塵量(liàng)僅有入口的1/4。這樣濾袋的粉塵負荷量大大降低,清灰周期得以大幅度延長;粉塵經過電除塵區電離荷電,粉塵的荷電提高了粉塵(chén)在濾袋上(shàng)的過濾(lǜ)特性(xìng),即濾袋的透氣性能、清灰性能方麵得到大大的改(gǎi)善。合理運用電除塵器(qì)和布袋除塵器各自的(de)除塵(chén)優點,以及兩者相結合(hé)產(chǎn)生新的功能,能(néng)充分克服電除塵和布袋除塵的(de)除塵(chén)缺(quē)點。
2.運(yùn)行阻力低,濾袋清灰周期時間長(zhǎng),具有節能功效 電袋複合式除塵器濾袋的粉塵(chén)負荷量小,再加上粉塵荷電效應作用(yòng),因此濾袋形成的粉塵(chén)層(céng)對氣流的阻力小,易於(yú)清灰,比常規布袋除(chú)塵器低500Pa的運行阻力,清灰周(zhōu)期時間是常規布袋除塵器4-10倍,大(dà)大降(jiàng)低設(shè)備的運(yùn)行能耗。
3.濾袋使用壽(shòu)命長 由於濾袋清灰周期大大延長,所以清(qīng)灰次數減少,且濾袋粉塵透氣性強、阻力低,濾袋的強(qiáng)度負荷小,從而延長濾袋使用壽命。
4、電袋複合(hé)除塵器(qì)電區發生(shēng)故障不會影(yǐng)響整個設備的排放濃度,對(duì)係統的正常運行影響很(hěn)小。如果電除塵器發生故障,袋區增加設備的噴吹頻率,阻(zǔ)力也會(huì)有一定(dìng)的增加,但不會影響除塵器的正常運行。袋區即使發生破袋對排放濃度的影響也(yě)大大減小。在經過電(diàn)除塵後,進入布袋除塵器的粉塵濃度約在原煙氣粉塵濃(nóng)度的(de)1/5~1/10左右。如(rú)果發生同樣大小麵積的破袋,對電袋(dài)複合除塵器的粉塵排(pái)放濃度來說,其影響也隻有純布袋除塵(chén)器(qì)的(de)1/5~1/10左右。
二(èr)、實施(shī)方案
保留原電除塵器的基礎、外殼、進口喇叭(bā)、灰鬥、樓梯平台等,將電除塵器改造為兩電兩袋的電袋複合除塵器(電除塵區+袋除塵區),即原電除(chú)塵第yi、二電(diàn)場陰陽極保(bǎo)留利舊作為電(diàn)除塵區;三電場內部(bù)掏空同時(shí)拆除出口喇叭,增(zēng)加一個袋區兩區(qū)組合為袋除塵區。總體尺寸(cùn)變動:橫向柱距不變,縱向柱(zhù)距增加4米。
1.電區結構設計:采用一、二電場作為靜電除塵區:保(bǎo)留第yi、二電場內部結構件中的極板(bǎn)、極線、振打裝置;保留第yi、二電場進氣端頂梁、頂蓋等;保留第yi、二電場(chǎng)的高、低壓控製係統(tǒng)。對保留部(bù)分進行(háng)檢修,以提高電場區除塵器效率,後電場拆除配件作為前電場備件使(shǐ)用。
2.袋區(qū)結構設計(jì):三電場及新增一個袋區作為袋除塵區。拆除第三電場內部結構件(jiàn)、頂(dǐng)梁、頂蓋等部件,新增一個袋區增設相配套的鋼支架(jià)、外殼、灰(huī)鬥(dòu)等,將其內部空間布置濾袋、袋籠;頂部增設淨氣室,可以在內部更換濾袋、袋籠。淨氣室頂部增加(jiā)出(chū)口煙箱。增加(jiā)袋(dài)區(qū)清灰係統、檢測係(xì)統等相(xiàng)關輔助係統(tǒng)。袋區分為4個室,清灰(huī)方式采用(yòng)行噴吹清灰技術。增設(shè)旁路係統,當鍋爐(lú)在燃油點爐狀態、出現爆管、預熱器尾部燃燒等超溫緊急(jí)情況時,能夠靈活動作且切換時間短,這樣可以有效保護濾袋不受到損壞。
3、現場采用PLC控(kòng)製,設計(jì)進出口溫度檢測、除塵器差壓檢(jiǎn)測、煙道壓力檢測、清灰係(xì)統壓力檢測、提升閥、旁路閥氣源壓力檢(jiǎn)測、濾(lǜ)袋脈衝閥控製(定時、定時+定(dìng)壓)、袋區溫度報(bào)警及旁路閥、提升閥連鎖自動控製。
三、實施效果
係統改造後,除塵效果顯著,煙氣中粉塵(chén)濃度降到了20mg/Nm3,實現了穩定達標排放,除塵器差(chà)壓控製在(zài)700Pa以下,極(jí)大的(de)改善了周邊環境,社會效益巨大。

下(xià)一(yī)篇:火電廠電袋複合式(shì)除塵(chén)器改造及(jí)應用

