我司(sī)某(mǒu)廠客戶在工業水、鹽水(shuǐ)、回收鹽水、電解液、堿液、氫氣、硫酸(suān)、氯氣、氯水等(děng)係統一直使用截止閥(fá)、閘板閥及隔膜閥作為工藝調(diào)節閥。
隨著生產(chǎn)規模不斷擴大,工藝控製(zhì)水平(píng)不斷提高,某廠對工藝調節閥的要求越來越高,在(zài)上述(shù)係統使用多年的截止閥、閘板閥、隔膜閥,由於本身結構(gòu)及材(cái)料上存在的缺陷(xiàn)直接影響其安全可靠性、經濟合理性、可操縱性等,從而越來越不能適應現(xiàn)代(dài)化生產的需要。例如:截止閥、閘(zhá)板閥存在(zài)閥芯容易脫落的(de)缺陷(xiàn);隔膜(mó)閥的隔膜容易破損(sǔn);截止閥、閘板閥的閥杆處一般均采用盤根密封,盤根與上下垂直運動的閥杆直接摩(mó)擦,如(rú)閥門經常開關,則盤根易磨損,不僅造成(chéng)物料泄漏,而且汙染環境;截止閥、閘板閥的傳動(dòng)機構外(wài)露,若閥門不經常開關或維護不當,閥杆與傳動螺母之間(jiān)的縫隙則容易因鏽蝕或粉塵等異物堆積而造成閥門啟閉困難(nán)等(děng)。
為徹底解決上述問題,某廠技術人員著手針對各物料係統的特點逐(zhú)步選取不同密封副的蝶閥替代原使用的截止閥、閘板閥、隔膜閥,取得了(le)一定成效。
使(shǐ)用(yòng)情況(kuàng)及效果(guǒ)評價
1、循環水係(xì)統
原使(shǐ)用閘板閥,由於閥門不經常開關且(qiě)露天(tiān)安放,閥杆與傳動螺母之間縫(féng)隙容易因鏽蝕或粉塵等異物堆積(jī)而造成閥門啟閉困難,特別是(shì)Φ300、Φ400規格以上的閘板(bǎn)閥有時需要(yào)2~3人配合才能開關閥門。
此外,閥門體積、質量較大,更換閥門時需要起重機械配合。改為丁睛膠一球鐵(tiě)密封副蝶(dié)閥後,不但閥門操縱、調節輕鬆方便,隻需(xū)一人即(jí)可完成,而(ér)且更換閥門再也無需起重(chóng)機械(xiè)配合。
2鹽水、回收鹽水、電解液係統(tǒng)
原使用Φ100~250規格的閘板閥。由於(yú)係統物料本身(shēn)所具有的強腐(fǔ)蝕性、強滲透性,閥門盤根(gēn)處容易滲漏、結鹽,即使(shǐ)加強日常巡檢、日常維護,仍不能從根本上解決。另外閥門生產廠家一般采用碳鋼材料(liào)製作閥芯(xīn)卡片,致使閥(fá)芯卡片容易被物料腐蝕,造成閥芯脫落。
某廠(chǎng)精鹽水泵、混鹽水泵、電解液預熱器等設備的進出口閥門曾幾次因(yīn)閥芯脫落造成係統(tǒng)局部短時間停車更換閥(fá)門,給安(ān)全生產帶來了不穩定因素。之後技術人員針對係統物料(liào)腐(fǔ)蝕特點,選用丁睛膠一球鐵密封副蝶閥替代原閘板(bǎn)閥,並逐步(bù)推廣,消除了閥芯容易脫落這一不穩定因素,泄漏問題同時也得到解決。
3、氯氣壓縮機(jī)出口閥門
某廠原使用截止閥,盡管(guǎn)密(mì)封效果較好,但(dàn)由於結構限製閥門啟閉時間較長。曾發生過氯(lǜ)壓機切換時因出口(kǒu)閥門未能及時開關,氯氣(qì)衝破水封,造(zào)成氯氣少量泄漏。之後將該閥門改為F4一不鏽鋼密封副蝶閥,經過幾年的使用,操(cāo)縱人員評(píng)價極高。一致認為該閥門開關輕鬆、迅速,消(xiāo)除了氯壓(yā)機切換時因出(chū)口閥門開關不及時可能引起的氯氣泄漏事件。
4、堿液輸送係(xì)統
某廠向公司內部廠家輸(shū)送堿液,先采用揚液器計(jì)量,再利(lì)用壓縮空(kōng)氣通過管(guǎn)道(dào)把堿液壓送過去。揚液器進出口(kǒu)閥門原采用截止閥(fá)。由於采用0.3~0.5MPa壓縮空氣壓送(sòng),壓送過程中截止閥盤根處經常泄(xiè)漏成品堿液。一方麵造(zào)成成品堿液損耗,另(lìng)一方麵還汙染環境。為此,將揚液器進出口閥門改為丁腈一(yī)球(qiú)鐵密封副蝶閥,堿液泄漏(lòu)問題得到了徹底解決。
5、氯水係統、硫酸係統、氫氣係統
氯水係統原采(cǎi)用Φ200的規格的聚丙烯隔膜(mó)閥。該閥(fá)門的缺點是隔(gé)膜容易破損,且體積龐大。將它改為蝶閥(fá)。考慮到氯幹燥崗位(wèi)環境及氯水的強腐蝕性,選用F46一增強聚丙烯(xī)密封幅蝶閥材質,使(shǐ)用至今情況良好;硫酸泵進出(chū)口原采用不鏽鋼芯鑄鋼截止閥。但由於閥門體積、質量大,操縱及更換時勞動強(qiáng)度較大。
後(hòu)來試用了一隻F4一不鏽鋼密封副(fù)蝶閥,經使用效果良好;氫氣泵進出口閥門及回氣閥原來均采用截止闊,崗位操作人員反映原閥門操縱(zòng)費時費力,特別(bié)是遇到特殊(shū)事件時,原閥門會因啟閉速度(dù)慢而不能滿足生(shēng)產控製的濡要,為此技術人(rén)員將進出口閥門逐步改為丁腈膠一(yī)球(qiú)鐵密封副蝶閥,從而滿足了閥(fá)門廠家生產控製的需要,得到(dào)操作人員的好評。
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