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電除塵器(qì)改為電袋複合除塵器的技術改造
添加時間:2018-03-22
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  我公司有年(nián)產110萬噸PVC循環綜合利用項目配套兩條3000t/d的水泥生產線。1號線和2號(hào)線的窯頭、窯尾電除塵(chén)器均為西安西礦環保(bǎo)科技有限(xiàn)公司於2008年(nián)和2009年生產製造(zào)安裝並運行。但隨著國家節(jiē)能減排計劃的實施(shī),國家對環境保護提出(chū)更高的要求。為此,我公司在經過現場(chǎng)反複調研、勘探後,決定將1號(hào)、2號線電(diàn)除塵器改造為電袋複合除塵器。

  1號線電除塵技改工程項(xiàng)目於2015年3月4日開工(gōng)建設,5月15日施工完成投入生產運行,7月23日組織驗收合格。2號線電除塵(chén)技改工程項目於2015年6月(yuè)20日開工建設,7月26日施(shī)工完成投(tóu)入生產運行,8月21日組織驗收合格。

1 改造方案(àn)

  在原有電除塵器的基礎上進行改造,保留原(yuán)有基礎、支(zhī)架、灰鬥、殼體(tǐ)及輸灰裝置(zhì)等不變,不另更改除塵(chén)器縱向、橫向尺寸。保留電除(chú)塵器前麵的一個電場、改造後麵的電場為布袋除(chú)塵器。窯頭除塵係統增(zēng)加列管冷卻裝置,窯尾增加噴淋降溫等(děng)安全(quán)保護措施,確保改造後(hòu)的電袋複合除塵器能長期、高效、穩定運行。

2 改造總體要求

  1)以現(xiàn)場好小的改動、好經(jīng)濟的方案完成除塵器的改造(zào)。

  2)窯頭電(diàn)除塵保留第yi電場(chǎng)並修複,改造二、三電場為布(bù)袋除塵器(qì);窯尾電除塵器保留前麵的一(yī)、五電場並修複、改造第二、三、四、六、七、八電場為布(bù)袋除塵器。

  3)窯頭(tóu)濾袋材質選用Nomex、窯尾濾袋材質選用P84;濾袋規格為Φ160mm×8000mm。

  4)袋籠采用豎筋20根,橫筋間距160mm,筋(jīn)直徑不小於3.8mm,表麵噴塗有機矽(guī)處理。

  5)窯尾煙氣降溫係統原則上利舊。

  6)窯(yáo)頭凡涉及到需改造(zào)的非標管道(dào),管道內部需(xū)噴塗50mm石英金剛砂耐磨層。

  7)窯頭、窯尾排風機改造要盡(jìn)可能利(lì)用現有的設備及土建基礎。

  8)在電場不投用的情況下,係統可以正常運行。

  9)要求脈衝(chōng)閥、提升閥(fá)加防雨、防寒措施。

  10)頂部考慮防止積(jī)水設計。

  11)頂部設(shè)計雨搭結構,防止雨水(shuǐ)灌入保溫(wēn)層。

  12)除塵(chén)器不設置旁路煙道。

  13)收塵效率>99.99%,排放標準按≤30mg/Nm3進行(háng)設計改造,預留≤20mg/Nm3的提升空間。

  14)漏風率≤1%。

  15)濾袋使用壽命≥24個月;脈衝閥使用壽(shòu)命≥3年或100萬次。 

  16)窯頭除塵器灰鬥進行改造,在灰鬥下部增設鎖風裝置(星型卸(xiè)灰閥)。

  17)窯頭、窯尾除塵器每個灰鬥均增(zēng)加高料位計;窯(yáo)尾除塵器(qì)灰鬥振打(dǎ)處增加檢修平台,灰鬥增加電加熱裝置,且(qiě)重新保溫,保溫厚度150mm。

  18)改造後的窯頭、窯尾除塵(chén)器(qì)袋區頂部各加裝一個2t電動葫蘆,便於檢修時上下吊(diào)運配件。

  19)所有的檢修門改(gǎi)造成雙(shuāng)層門密封,上箱體檢修門邊框折邊板厚8mm。

  20)充分利用原電除塵器殼體,並對(duì)原(yuán)殼體進行加強補漏工(gōng)作,增設煙道(dào)斜隔板,增設頂部上箱體(含爬梯和頂部噴(pēn)吹淨氣室);保留灰鬥(dòu)部分(窯頭除塵器(qì)需(xū)在灰鬥(dòu)下增設鎖風裝置)。待電場拆除時觀察現有殼體的腐蝕情況並進行強度校核,對腐蝕嚴重的殼體板(bǎn)進行局部更換或整體更(gèng)換,對達到強度要求的殼體,設備本體內部采用除鏽、防(fáng)腐,塗有機矽耐高溫防腐漆。

3 技術參數

3.1 窯頭、窯(yáo)尾除塵器改造

  窯頭、窯(yáo)尾電(diàn)袋複(fù)合除塵(chén)器改造後要(yào)求達到的技術參(cān)數見表1。

3.2 風機改造

  原窯頭、窯尾排風機參(cān)數見表2。

3.2.1 窯頭排風機改造方案

  窯頭電除塵器改為(wéi)電袋複合(hé)除塵器,除塵器阻力增加1200Pa;加列管冷卻器阻力增加(jiā)1000Pa。現場運行風機進口(kǒu)壓力(lì)-1014Pa,風機設計溫度250℃,風(fēng)機出口動壓P1=0.5×252×0.674=211Pa;改造要求風機全壓(yā)P=1014+211+1200+1000=3425Pa;原風機額(é)定轉速下的全壓不夠,而改造後風(fēng)量要求38000m3/h,全壓4000Pa;功率N=[(38×4000)/(360×0.85×0.98)]×1.15=583kW。故窯頭原有排風機無法再改造利用,整體(tǐ)更(gèng)換後選(xuǎn)用630kW電動機(YRKK5601-6)。

3.2.2 窯尾排風機改造方(fāng)案

  窯尾除塵器改為電(diàn)袋複合除塵器,除塵器(qì)阻力增加(jiā)1200Pa。現場運行時風機進口壓力-1366Pa;進口溫度100℃,則風機出口動壓P1=0.5×252×0.946=296Pa;改造要求風(fēng)機全壓P=1366+296+1200=2862Pa;原風機額定轉速下的全壓不夠,采用更換(huàn)電動機,提速為960r/min;采用變頻,同一風機在150℃將可產生全(quán)壓Pmax=2200×(960/740)2=3702Pa,遠大於需要值,通過變頻使之運(yùn)轉合理值。

  改造後風量要求850000m3/h,全壓3200Pa;功率N=[(85×3200)/(360×0.85×0.98)]×1.15=1043kW。故電動機(jī)選用1120kW變頻電動機(YRKK6302-6)。

3.3 窯頭增加列管冷卻器及技術參數

  因(yīn)窯頭的進風溫度大於250℃,超出(chū)了濾袋的耐溫參數,需要在進除塵器前增加一個(gè)能處理450000m3/h風量並且風溫降到小於180℃的列管冷卻器,見圖1。

  技(jì)術參數(shù):處理(lǐ)風(fēng)量380000m3/h;冷卻麵積3600m2;冷卻風管數912根(Φ159mm×5~8m);進口氣體溫度400℃;出口氣體溫度(dù)180℃;風機4台,SDF№11.2,18.5kW(風量60000m3/h,全壓686Pa)。

4 改(gǎi)造後的運行情(qíng)況

  1號、2號線係統目前運行(háng)數據見表3。

      1)本體部分:安裝符合設計要(yào)求,外部保溫能(néng)按要求施工,袋收塵頂部防雨防凍設施施工到位。

      2)電氣部分:能(néng)按設計要求實現手動和(hé)自動運(yùn)行,從近期的運行情況看,具有一定的可靠性,使用方便,調(diào)節較(jiào)為靈(líng)活。

  3)噴(pēn)淋係統:可實現自動手動控製,各數(shù)值可實現人工輸入,經實際運行,對入口煙氣溫度的控製效果(guǒ)較好,大大降低了安全風險。

  4)列管冷卻器:散熱效果明顯,能(néng)根據進口風溫的變化實現自動與手動控製,確保電袋複合除塵器處於安全穩定的運行(háng)狀態。處理風量能滿足使用要求,目前電動機轉速控製在額定的70%左右(yòu),留有(yǒu)一定的負荷空間(jiān)。

  5)本體漏風係數:經過現場多次檢(jiǎn)查,沒有發現明顯漏風點,安(ān)裝符(fú)合漏風係數設計指標(biāo)。

5 仍(réng)存在的問題及改進措施

  1)2號線窯頭冷卻器沉降(jiàng)室內壁澆注料大麵積脫落,存在一定隱患。已聯係施工單位對大部分脫落(luò)點(diǎn)重新打上澆注料。

  2)係統使用變頻(pín)器功率(lǜ)模塊頻繁出(chū)現故障,1號、2號線電袋複合除塵係統投運(yùn)至今,因功率模塊問(wèn)題(tí)已導致(zhì)停窯3次(cì)。改進措施:更換功率(lǜ)模塊。

6 結束語

  1號、2號線(xiàn)電除塵器改造為電袋複合除塵器取(qǔ)得了成(chéng)功,兩條回轉窯煙塵排放濃度(dù)可滿足小於30mg/Nm3的標準要求,同時(shí)解決了回轉窯啟停時煙囪(cōng)冒(mào)煙這個工藝難題,確保生產順利進行。



布袋除塵器


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