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電除塵器改為電(diàn)袋複合除塵(chén)器的技術改造
添加時間:2018-03-22
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  我公司有年(nián)產110萬噸PVC循環(huán)綜合利用項目配套兩條3000t/d的水泥生產(chǎn)線(xiàn)。1號線和2號線(xiàn)的窯頭、窯尾電除塵器均為(wéi)西安西礦環保(bǎo)科技有限公(gōng)司於2008年和2009年生產製造安裝並運行(háng)。但隨著國家(jiā)節(jiē)能減排計劃的實施,國家對環(huán)境(jìng)保護提出更高的要求。為此,我公司在經過現場(chǎng)反複調研、勘探後,決定將1號、2號線電除塵器(qì)改造為電袋複合除塵器。

  1號線電除塵技改工程(chéng)項目於2015年3月4日開(kāi)工建設,5月15日(rì)施工完成投入(rù)生產運行,7月23日組織驗收合格。2號(hào)線電除塵技改工程項目(mù)於2015年6月20日開工建設,7月26日(rì)施工完(wán)成投入生(shēng)產運行,8月21日(rì)組織驗收合格。

1 改造方案

  在原有電除塵器的基礎上進行改造,保留原有(yǒu)基礎、支架、灰鬥、殼體及(jí)輸灰(huī)裝(zhuāng)置等不變(biàn),不另更改除塵器縱(zòng)向、橫向尺寸。保留(liú)電除塵器前麵的一個電場、改造後麵(miàn)的電場為布袋(dài)除(chú)塵器。窯頭除塵係統增加列管冷卻裝置,窯尾增加噴淋降溫等安全(quán)保護措施,確保改(gǎi)造後的電袋複合除塵器能長期、高效、穩定運行。

2 改造總體要求

  1)以現場(chǎng)好小的改動、好經濟的方案完成除塵器的改造。

  2)窯頭電除(chú)塵保留(liú)第yi電場並(bìng)修複,改造二、三電場為布(bù)袋除塵(chén)器;窯尾(wěi)電除塵器(qì)保留前麵的一、五(wǔ)電場並修複、改造第二、三、四、六、七、八電場為布袋除塵器。

  3)窯頭(tóu)濾袋材質選(xuǎn)用Nomex、窯尾濾袋材質選用(yòng)P84;濾袋規格為Φ160mm×8000mm。

  4)袋籠采用豎筋20根(gēn),橫筋間距160mm,筋直徑(jìng)不小於(yú)3.8mm,表麵噴塗有機矽處理。

  5)窯尾煙氣降溫係統原則上利舊(jiù)。

  6)窯頭凡涉及到需改造的非標管道,管(guǎn)道內(nèi)部需噴塗50mm石英金剛砂耐磨層。

  7)窯頭、窯尾排風機改造要盡可能利用現(xiàn)有的設(shè)備及土建基(jī)礎。

  8)在電場不投用的情況下,係統可以正常運行。

  9)要求脈衝閥、提升閥(fá)加防雨、防(fáng)寒措施。

  10)頂部考(kǎo)慮防止積水設計。

  11)頂部設計雨搭結構,防止雨水灌入保溫層。

  12)除塵器不設(shè)置旁路煙(yān)道。

  13)收(shōu)塵效率>99.99%,排(pái)放標準按(àn)≤30mg/Nm3進行設計改造,預留≤20mg/Nm3的提升(shēng)空間(jiān)。

  14)漏風率≤1%。

  15)濾袋使用壽命≥24個月;脈衝閥使用壽命≥3年或100萬次。 

  16)窯(yáo)頭除塵器灰鬥進行改造,在(zài)灰鬥下部(bù)增設鎖風裝置(星(xīng)型卸灰閥)。

  17)窯頭、窯(yáo)尾除塵器每個灰鬥均增加高料(liào)位(wèi)計;窯尾除塵器灰鬥振打處增加檢修平(píng)台,灰鬥增(zēng)加電(diàn)加熱裝置,且重新保溫,保溫厚度150mm。

  18)改(gǎi)造後的窯頭、窯尾除塵器袋區頂部各加裝一個2t電動葫(hú)蘆,便(biàn)於檢(jiǎn)修時上下吊運配件。

  19)所有的檢(jiǎn)修門改造成雙層門密封,上(shàng)箱體檢修門邊框折(shé)邊(biān)板(bǎn)厚8mm。

  20)充分(fèn)利用原電除塵器殼體,並對原殼體進行加強補漏工作,增設(shè)煙道斜隔(gé)板,增設頂部上箱體(含爬(pá)梯(tī)和頂部噴吹淨氣室);保留灰(huī)鬥部分(窯(yáo)頭除塵器需在灰鬥下(xià)增設鎖風裝置)。待電場拆除時觀察現有殼(ké)體的腐蝕情況並(bìng)進行強度校(xiào)核,對腐蝕嚴重的殼體板進行局部更換或整體(tǐ)更換,對達到強度要求的殼體,設備本體(tǐ)內部采用除鏽、防腐,塗有(yǒu)機矽耐高溫防腐漆。

3 技術參(cān)數

3.1 窯頭、窯尾除塵器(qì)改造

  窯頭、窯尾電袋複合除塵器改造後要求達到的技術參數見表1。

3.2 風機改造

  原窯頭、窯尾排風機(jī)參數見表2。

3.2.1 窯頭排風(fēng)機改造方案

  窯(yáo)頭電除塵器(qì)改為電袋複合除塵器(qì),除塵器阻力增加1200Pa;加列管冷卻器阻力增加1000Pa。現場運(yùn)行風機進口壓力-1014Pa,風機設計溫度(dù)250℃,風機出口動壓P1=0.5×252×0.674=211Pa;改造要求(qiú)風機全壓P=1014+211+1200+1000=3425Pa;原風機額定轉速下(xià)的全(quán)壓不夠,而改造後風量要求38000m3/h,全壓4000Pa;功率N=[(38×4000)/(360×0.85×0.98)]×1.15=583kW。故窯頭原有(yǒu)排(pái)風機無法再改造(zào)利用(yòng),整體更(gèng)換後選用630kW電動機(YRKK5601-6)。

3.2.2 窯(yáo)尾排(pái)風機改造方案

  窯(yáo)尾除(chú)塵器改為電袋複合除塵器,除塵(chén)器阻(zǔ)力增加1200Pa。現場運行時風機進口壓力-1366Pa;進口溫度100℃,則風機出口(kǒu)動壓P1=0.5×252×0.946=296Pa;改造要求風機全壓P=1366+296+1200=2862Pa;原風(fēng)機額定轉速下的全壓不(bú)夠,采用(yòng)更換電動機,提速(sù)為(wéi)960r/min;采用變頻,同一風機在150℃將可產生全壓Pmax=2200×(960/740)2=3702Pa,遠(yuǎn)大於需(xū)要值,通過變頻使之運轉合理值。

  改造後風量(liàng)要求850000m3/h,全壓3200Pa;功率(lǜ)N=[(85×3200)/(360×0.85×0.98)]×1.15=1043kW。故電動機選(xuǎn)用1120kW變頻電動機(YRKK6302-6)。

3.3 窯頭增加(jiā)列(liè)管冷(lěng)卻器及技術參數

  因窯頭的(de)進風溫(wēn)度大於250℃,超出了濾袋的耐溫參數,需要在進除塵器前增加一個能處理450000m3/h風量並且風溫降到小於180℃的列管冷卻器,見圖(tú)1。

  技術參數:處理風量380000m3/h;冷卻麵(miàn)積3600m2;冷卻風(fēng)管數912根(Φ159mm×5~8m);進口氣體溫度400℃;出口氣體溫度180℃;風機(jī)4台,SDF№11.2,18.5kW(風量(liàng)60000m3/h,全壓686Pa)。

4 改造後的運行情況(kuàng)

  1號、2號線係(xì)統目前運行數據(jù)見表3。

      1)本體部分:安裝符合設計要求,外部保溫能按要求施工,袋收塵頂部防雨防(fáng)凍設施施工到位。

      2)電氣部分:能(néng)按設計要求實現手動(dòng)和自動運行,從近期的運行情況看,具有一定的可靠性(xìng),使用方便,調節較為靈活。

  3)噴淋係統:可實現自動手動控(kòng)製,各數值可實現人工輸入,經實際(jì)運行,對入口煙氣溫度的控製效果較好,大(dà)大(dà)降(jiàng)低了安全風險。

  4)列管冷卻器:散熱效果明顯,能根據進口(kǒu)風溫的變化實現自動與手動控製,確保電袋複合(hé)除(chú)塵器處於安全穩(wěn)定的運行狀態。處理風量能滿足使用要求,目前電動機轉速控(kòng)製在額定的(de)70%左右,留有一定的負荷空間。

  5)本體漏風係數:經過現場多次檢查,沒有發現明顯漏風點,安裝符合漏風係數設計指標。

5 仍存在的問題及(jí)改(gǎi)進措施

  1)2號線窯頭冷卻器(qì)沉降室(shì)內壁澆注料大麵積脫落,存在一定隱(yǐn)患(huàn)。已聯係施工(gōng)單位對大部分脫落(luò)點重新打上澆注料。

  2)係統使用變頻器功率模塊頻繁出現故障(zhàng),1號(hào)、2號線電袋複合除塵係統投運至今,因功率模(mó)塊問題已導致停窯(yáo)3次。改進措施:更換功率模塊。

6 結束語

  1號、2號線電除塵(chén)器(qì)改造為電袋複合除塵器取得了(le)成功,兩條回轉窯煙塵排放濃度可滿足小於30mg/Nm3的標準要求,同時解決了回轉窯啟停時煙囪冒煙這個工藝難題(tí),確保生產順利進行。



布袋除塵器


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