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電袋複合式除塵器在煤泥(ní)混燒CFB上的應用與研究
摘要]針對《山東省區域性大氣汙染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)提出的2017年1月1日(rì)起,大氣顆粒物高允許排放濃度限值(zhí)為20 mg/Nm3的要(yào)求,采用電袋複合式除塵器,降低煙塵排放濃(nóng)度,確(què)保煙塵穩定達標(biāo)排放。
南屯(tún)電力分公司4#、5#鍋爐均(jun1)為220t/h煤泥、洗中煤混燒的循環流(liú)化床鍋(guō)爐(簡(jiǎn)稱CFB)。除塵方式為靜電除塵,分別於2002年2月、2004年4月投產(chǎn)。由於運行時間較長,除塵設備已經老(lǎo)化,效(xiào)率下降。隨著鍋爐煤泥摻燒量的逐步加大(dà),飛(fēi)灰量增大(dà),灰的成分也發生了變(biàn)化,飛灰的比電阻隨之增高,煙塵(chén)排放濃度偏高。根據環保文件要求,在(zài)2013年9月1日煙氣排放標準(zhǔn)應達到30mg/Nm3,2017年1月1日必須達到20mg/Nm3。現(xiàn)有除塵係統遠遠(yuǎn)達不(bú)到標準要求。為改(gǎi)善周邊環(huán)境,實現達標排放,經研究,將兩台鍋爐的靜電除塵器改造為電袋複合除塵器。
一、電(diàn)袋複合除塵方式(shì)的技術優勢
1.除塵機理由於在電袋複合式除塵器中,煙氣先通過電除塵區後再緩慢進入後(hòu)級布袋除塵區,布袋(dài)除塵區(qū)捕集的粉塵量僅有入口(kǒu)的1/4。這樣濾袋的粉塵負荷量(liàng)大大降(jiàng)低,清灰周期得以大幅度延長;粉塵經過電除塵區電離荷電,粉塵的荷電提高了粉塵在濾袋上的過濾特性,即濾袋的透氣性能(néng)、清灰性(xìng)能(néng)方麵得到大大的改善(shàn)。合理運用電除塵器和布(bù)袋除塵器(qì)各自的除塵優點,以及兩者相結合產生新的功能,能充分克服電除塵和布袋除塵的除塵缺點。
2.運行阻力低,濾袋清灰(huī)周期時間(jiān)長,具有節能功效 電袋複合式除(chú)塵器濾袋的粉塵負荷量(liàng)小,再加上粉塵荷電效應作用,因此濾袋形成的粉塵層(céng)對氣流的阻力小,易於清(qīng)灰,比常規布袋除塵器低500Pa的運行阻力,清灰(huī)周期時間是常規布袋除(chú)塵器4-10倍(bèi),大大降低設(shè)備的運行能耗。
3.濾袋使用壽命長(zhǎng) 由於濾袋清灰周期大大延長,所以清灰次數減少,且濾袋粉塵透(tòu)氣(qì)性強(qiáng)、阻力低,濾袋的強度負荷(hé)小,從而延長(zhǎng)濾袋使用壽命。
4、電袋複合除塵器(qì)電區發生故障不會影(yǐng)響整個設備的排放濃度,對係統的(de)正常運行影響很小。如果電除塵器發生故障,袋區增加設備的噴(pēn)吹(chuī)頻率,阻力也會有一定的增加,但不會影響除塵器(qì)的正常運行。袋區即使(shǐ)發生破袋對排放濃度的影響也大大減小。在經過電除塵後,進入(rù)布袋除塵器的(de)粉(fěn)塵濃(nóng)度約在原煙氣粉塵濃度(dù)的1/5~1/10左右(yòu)。如果發生同樣大(dà)小(xiǎo)麵積的破袋,對電袋複合除塵器的(de)粉塵排放濃(nóng)度(dù)來說,其影響也隻有純布袋(dài)除塵器的1/5~1/10左右。
二、實施方案
保留(liú)原電除(chú)塵器的基礎、外殼(ké)、進口喇叭(bā)、灰鬥、樓梯平台等,將電除塵(chén)器改(gǎi)造為兩電兩袋(dài)的電袋(dài)複合除塵器(電(diàn)除塵區+袋(dài)除塵區),即原電除塵(chén)第yi、二電場陰陽極(jí)保留利舊作為電除塵區(qū);三電場內部掏空同時拆除出口(kǒu)喇叭,增加一(yī)個袋區兩區(qū)組合為袋除塵區。總體尺寸變動:橫向柱距不變,縱向柱距增(zēng)加4米。
1.電區結構設(shè)計:采用一、二電場作為靜電除塵區:保留第yi、二(èr)電場內部(bù)結構件中的(de)極板、極線、振打裝置;保留第yi、二電場(chǎng)進氣端頂(dǐng)梁、頂蓋等(děng);保留第yi、二電場的高、低壓控製係統。對保留部分進行檢修,以提高電(diàn)場區除塵器效率,後電場拆除配件作為前電場備件使用。
2.袋區結構設計(jì):三電場及新增一個袋區作(zuò)為袋除塵區。拆除第三電場內部(bù)結構件(jiàn)、頂梁、頂蓋等部件,新增(zēng)一個袋區增設(shè)相配套的(de)鋼支架、外殼、灰鬥等,將其內部空間布(bù)置濾袋、袋籠;頂部(bù)增設淨氣室,可以在內部更換濾袋、袋籠。淨氣室頂部增加出(chū)口煙箱。增加(jiā)袋區清(qīng)灰係(xì)統、檢測係(xì)統等相關輔助係統。袋區分為4個室,清(qīng)灰方式采用行噴吹清灰技術。增(zēng)設旁路係統,當鍋爐在燃油點爐狀態、出現爆管、預熱器尾部燃燒等超溫緊急(jí)情況時(shí),能夠靈活動(dòng)作(zuò)且切換時間(jiān)短,這樣可以有效保(bǎo)護濾袋不受到損壞。
3、現場采用PLC控製,設計進出口溫度檢測(cè)、除塵器差壓檢測、煙道壓力(lì)檢(jiǎn)測、清灰係(xì)統壓力檢測、提升閥、旁路閥氣源壓(yā)力(lì)檢測、濾袋脈衝閥(fá)控製(定時(shí)、定時+定壓)、袋區溫度報警及旁路閥、提升閥連鎖自動控製。
三、實施效果
係統改造後,除塵效果顯著,煙氣中粉塵濃度(dù)降到了20mg/Nm3,實現了穩定(dìng)達標排(pái)放,除塵器差壓控製(zhì)在700Pa以下,極大的改善了周邊環境,社會效益巨大。

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