除塵(chén)器_推焦車(chē)除塵器_裝煤車除塵器_布袋除塵(chén)器_【17C.COM環保】

客服:18903178757
全國服務熱線:18903178757
網(wǎng)站公(gōng)告:
< onmouseover="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="2" > 河北17C.COM環保工程有限公司,熱線電話(huà):18903178757.
技術文(wén)檔 Company show
當前位置:首頁 > 技術文檔 > 電袋複合(hé)式除塵器在煤泥混燒CFB上的應用與研究
電(diàn)袋複合(hé)式除塵器在煤泥混燒CFB上的應用與研究
添加時間:2017-08-13
瀏覽量:578

電(diàn)袋複合式除塵器在煤泥混燒CFB上的應用與研究

摘要]針對(duì)《山東省區域性大氣汙染(rǎn)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013)提出的2017年1月1日起,大氣顆粒物高允許排放濃度限值為20 mg/Nm3的要求,采用電袋複合式除塵器,降低煙塵排放濃度,確保煙塵穩定達標(biāo)排放。

南屯電力分公司4#、5#鍋爐均(jun1)為220t/h煤泥、洗中煤混(hún)燒(shāo)的循環流化床鍋爐(簡稱CFB)。除塵方式為靜電除塵,分別於2002年(nián)2月、2004年4月投產。由於運行時間較長,除塵設(shè)備已經老化,效率下降。隨著鍋爐(lú)煤泥摻燒量的逐步加大,飛灰量(liàng)增大(dà),灰的成分也發生了變化,飛灰的比電阻隨(suí)之增高,煙塵排放濃度偏高(gāo)。根據環保(bǎo)文件要求(qiú),在2013年9月1日煙氣排放標準(zhǔn)應達到30mg/Nm3,2017年1月1日必須達到20mg/Nm3。現有除(chú)塵係統遠遠達不到標準要求。為改善周邊環境,實現達標排放,經(jīng)研究,將兩台鍋爐的靜電除塵器改造為電袋複(fù)合除塵(chén)器(qì)。

一、電袋複合(hé)除塵方式的技術優勢

1.除塵機理(lǐ)由於在電袋複合式除塵器中,煙氣先通過(guò)電除塵區後再緩慢進入後級布袋除塵區,布袋除塵區捕集的粉塵量僅有入口的1/4。這樣濾(lǜ)袋的粉塵負荷量大大降低,清灰周期得(dé)以大幅度延長;粉塵經過電除塵區電離荷電,粉塵的荷電提(tí)高了(le)粉塵在濾袋上的過濾(lǜ)特性,即濾袋的透氣性能、清灰性能方麵得到大大的(de)改善。合(hé)理運用電除塵器和布袋除塵器各自(zì)的除(chú)塵優點(diǎn),以(yǐ)及兩者相結合產生新的功能,能充分克服電除塵和(hé)布袋除塵(chén)的除塵缺點。

2.運行阻力低,濾袋清灰周期時間(jiān)長,具有節能功效 電袋複合式除塵器濾袋的粉塵負荷量小,再加上(shàng)粉塵荷電效應作用,因此濾袋形成的粉塵(chén)層對(duì)氣流的阻力小(xiǎo),易於清灰(huī),比常規布(bù)袋除塵器(qì)低(dī)500Pa的運行(háng)阻力,清(qīng)灰周期時間是常規布袋除塵器4-10倍,大大降低設備的運行能耗。

3.濾袋使用壽命長 由於濾袋清灰周期大大延長(zhǎng),所以清灰次數減少,且濾袋粉塵透氣性強、阻力(lì)低,濾袋(dài)的強度負荷小,從而延長濾(lǜ)袋使用壽(shòu)命。

4、電袋複(fù)合除塵器電區發生故障不會影響整個設備的排放濃度(dù),對係統的正常運行影響很小。如(rú)果電除塵器(qì)發生故(gù)障,袋區增加設備的噴吹頻率(lǜ),阻力(lì)也會有一定的增(zēng)加,但不會影響除塵(chén)器的正常(cháng)運(yùn)行。袋區即使發生破袋對排(pái)放濃度的影(yǐng)響也大大減小。在(zài)經過電除塵(chén)後,進入布(bù)袋除(chú)塵器的粉塵濃度約在原煙氣粉塵濃度的1/5~1/10左右(yòu)。如(rú)果發生同樣大小麵積的破袋,對電袋複合除塵器的粉塵排放濃度(dù)來說,其影響也隻有純(chún)布袋除塵(chén)器的1/5~1/10左右。

二、實施方案

保留原電除塵器的基礎、外殼(ké)、進口喇叭、灰鬥(dòu)、樓梯平台等,將電除塵器改造為兩電兩袋的(de)電袋複合除塵器(qì)(電除塵區+袋除塵區),即(jí)原電除塵第yi、二電場(chǎng)陰陽極保留利舊作為(wéi)電除塵區;三電場內(nèi)部掏空同時(shí)拆除出(chū)口喇叭,增加一個袋(dài)區兩(liǎng)區組合為袋除塵區。總體尺寸變動:橫向柱距不變(biàn),縱向柱距增加4米。

1.電區結構設(shè)計:采用一、二電場作為靜電除塵(chén)區:保留第yi、二(èr)電場內部結構件中的極板、極(jí)線、振(zhèn)打裝置;保留第yi、二電場進(jìn)氣端頂梁、頂(dǐng)蓋等;保留(liú)第yi、二電場(chǎng)的高、低壓控(kòng)製係統。對保留(liú)部分進行檢修,以提高電場區(qū)除塵器效率,後電場拆除配件(jiàn)作為前電場(chǎng)備件使用。

2.袋區結(jié)構設計:三(sān)電場及(jí)新增一個袋區(qū)作為袋除塵區。拆除第三電場內部(bù)結構件、頂梁、頂蓋等部件,新增一個袋區增(zēng)設相配套的鋼支架、外殼、灰鬥等,將(jiāng)其內部空間布置濾袋、袋籠(lóng);頂部增設淨(jìng)氣(qì)室(shì),可以在內部更換濾袋、袋籠。淨氣室頂部增加出口煙箱。增(zēng)加袋區清灰係統、檢測係統等(děng)相關輔助係統。袋區分為4個室,清灰(huī)方式采用(yòng)行噴吹(chuī)清灰技術。增設(shè)旁路係統(tǒng),當鍋爐在(zài)燃油(yóu)點爐狀態、出現(xiàn)爆管、預熱器(qì)尾部燃燒等超溫緊急情況時,能夠靈活動作且切換時間短,這樣可以有效(xiào)保護(hù)濾袋不受到(dào)損壞。

3、現場采用PLC控製(zhì),設計進出口(kǒu)溫度檢測、除塵器差壓(yā)檢測、煙道壓力檢測、清灰(huī)係統壓力檢測、提(tí)升閥、旁路閥氣源壓力檢測、濾袋脈衝閥控製(定時、定時+定壓)、袋區(qū)溫度報警及旁路閥、提升閥連鎖自動控製。

三、實(shí)施效果

係統改造(zào)後,除塵效果顯著,煙氣中粉塵濃度降到了20mg/Nm3,實現了(le)穩定達標(biāo)排(pái)放,除(chú)塵器差壓控製在700Pa以下,極大的改善了周邊環境,社(shè)會效益巨(jù)大。

布袋除塵器


17C.COM-17c最新登录入口官网-17C在线观看-黑暗蘑菇17c下载