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- 河北省泊頭(tóu)市富鎮(zhèn)開發(fā)區
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焦化廠焦爐地麵除塵站簡介介紹
工藝流程
焦爐在裝(zhuāng)煤和出焦過程中,在裝煤孔和出焦處產生大(dà)量的高溫陣發性煙塵,煙氣中主要汙染物有粉塵、苯(běn)可溶物、苯並芘等,其中苯並芘是強致 癌物(wù)質,嚴重汙(wū)染環境,危害工人和居民的身體健康,焦化廠焦爐地麵除塵站是主要(yào)控製煙塵飛揚擴散,解除(chú)有害(hài)物質對人類危(wēi)害的重要設備。焦爐地麵除塵站分為裝煤除塵和出焦除(chú)塵兩個部分。
1、出焦除塵治(zhì)理部分:焦炭經推焦(jiāo)車推出焦爐時產生大量煙塵,經過吸氣罩在負壓作用下(xià)將煙塵收集起來,送入集塵管道,經冷(lěng)卻器對煙塵進行冷卻並去除火焰後進入(rù)布袋(dài)除塵器,經(jīng)除塵器(qì)處理後,幹淨的氣體進入大氣。
2、裝煤煙塵(chén)治理部分,裝煤煙塵治理難點在於裝煤時,產生的煙塵很輕且(qiě)粘性很大,如果處理不當,整個係統(tǒng)不能正常工作。裝煤時煤餅被推入碳化室,爐頭(tóu)產生的煙塵被大爐門密封在碳化室內,上部殘餘煙塵進(jìn)入負壓狀態集氣罩,經導(dǎo)煙(yān)燃燒車充分燃燒後進入地麵除塵站。裝煤時爐頂放散孔產生大量的粉性煙塵(chén)進入導煙燃燒車,1000攝氏度狀態下(xià)燃(rán)燒去除苯並芘等(děng)粘性有害物質,燃燒後,殘(cán)餘煙(yān)塵進入地(dì)麵站除(chú)塵站處理,煙氣首先進入(rù)粘性煙塵吸附(fù)裝置,進一步去除粘性殘存物質,進入預處理器結合預噴塗使煙(yān)塵比重增加,使之沉降,保護布袋,經布袋(dài)除塵器處理幹淨,達標後排入大氣。沉降後的粉塵經刮板機收集。為防(fáng)止粉塵二(èr)次汙(wū)染,經加濕卸灰機加濕後外運。至此,一次出焦和裝煤的除塵工藝(yì)完(wán)成。
除塵站的選擇
複熱式廢(fèi)氣循環(huán)、側裝煤搗固焦爐搗固(gù)式焦爐,裝煤時煤餅進入炭化(huà)室對內(nèi)部(bù)氣體有一定的擠壓作用,由於煤餅與爐(lú)牆之間存(cún)有間隙,煙塵逸出麵(miàn)積大,使爐頂吸塵孔排出的煙氣十分猛烈,而且劇烈燃燒。因為沒(méi)有高壓氨(ān)水噴淋裝置,所以處理這種煙(yān)氣的難度較大。
一、傳統“二合一”地麵除塵站狀況
傳統的地麵除塵站采用的是裝煤導焦"二合一"除塵設備。但該係統比較適合頂裝煤焦爐,且係統存在很多(duō)問題:排灰不暢,預(yù)噴塗、噴吹裝置失靈,防爆板(bǎn)經常爆裂,除塵布袋多次著火,室外(wài)切換設備失靈(líng)等。
二、裝煤導焦除塵係統主要設備運行缺陷
(1)裝煤、導焦“二合一”係統不合理(lǐ)。裝(zhuāng)煤、導焦“二合一”係統zui初的(de)設計思想,是利用出焦過程中(zhōng)吸附在濾袋上的焦粉(fěn)作(zuò)為裝(zhuāng)煤時除(chú)塵器的塗層(céng),使裝煤過程中吸入(rù)的絮狀煙塵在過濾時吸附在(zài)塗層上,同時確保裝煤煙氣中焦(jiāo)油等粘性物質與濾(lǜ)袋(dài)直(zhí)接接觸而(ér)粘結堵(dǔ)塞濾袋。但“二合一”係統將裝煤時期的荒煤氣通過係統排放,不但不(bú)能保證布袋的通透性,而且增加了係統(tǒng)的(de)不安全性,增大了係統SO2、BaP的排放,而且浪費了部分煤(méi)氣。
(2)噴吹係統效果差。噴吹係統的(de)正常運行與否,直接影響整個係統的運行。它利(lì)用裝煤、導焦運行的間隙,向(xiàng)除塵倉過(guò)濾(lǜ)布袋逐排送入高壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹(chuī)落下來(lái),同時降低係(xì)統阻力。由於裝煤煙氣中的焦油粘結焦粉,使布(bù)袋反吹(chuī)效果不佳。布袋堵塞,係統運行阻力逐漸增大,吸入空氣不足,可燃煙氣濃度過大,增大了係統放炮(pào)、爆炸的可能性(xìng)。
(3)攔焦車液壓係統(tǒng)運行不穩定。運行環境差(chà),高溫、高粉塵;室外設備無防護(hù)隔熱措施,電器元件老(lǎo)化失效;液壓站內溫(wēn)度過高;頂(dǐng)杆及導套運行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設(shè)計上存在一些不合理的地方,導致頂杆經常在非工作狀(zhuàng)態下外滑(huá)。
(4)裝煤時(shí)機側荒煤(méi)氣冒煙嚴重。
三、焦(jiāo)爐地麵除塵站的選擇
(1)增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器
為保護布袋,增(zēng)加係統的安(ān)全(quán)性,在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除(chú)塵器之(zhī)前,增(zēng)加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器,降(jiàng)低煙氣溫度,增加係統的防護功能。
(2)攔焦車液壓係統改造
采用了大通徑電磁閥配置液(yè)壓站,大幅度提高了(le)液壓缸的運(yùn)行速度。在液壓站油箱外(wài)增加了液壓油站外冷卻循環係統,降低了(le)液壓站的工作溫度。更換了液壓(yā)控製係統的全部元件。針對機械限位(wèi)開關觸壁失靈的現象,使用了磁接近開關作為限位,並(bìng)對室(shì)外線纜進行(háng)了防火處理。
由於工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側,大大降低了紅焦對液壓站(zhàn)的烘烤。
(3)預噴(pēn)塗、排灰、噴吹係統改造
改造後裝煤煙氣不再(zài)進入地麵站,因此預噴塗係(xì)統失(shī)去作用(yòng),預噴塗係統(tǒng)所存在的問題都不存在了。脈衝噴吹閥采用了進口產品,增大了壓(yā)縮空氣(qì)管(guǎn)徑,提(tí)高了噴吹設備的工作穩定性,改善(shàn)了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥(fá)全部采用進口(kǒu)產品(pǐn),在試運行期間工作穩定。將原粉噴塗料改為導焦粉噴塗,采用雙管路多點噴塗,在(zài)原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管(guǎn)路。依靠出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤(méi)灰粉進行混合(hé),增加灰粉的流動性,以利於下灰。通過實際運行(háng),效果比較明顯(xiǎn),下灰口處基本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板機內,保證了可燃物快速排到倉外,抑製了碳在倉內發生氧化反應,消除(chú)了倉內著火的可能性。
(4)增(zēng)設獨(dú)立裝煤除塵裝置
裝煤除塵裝置主要由除塵器本體、頂部脈衝噴吹裝置(zhì)、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料助卸采用了新型的超聲波清灰裝置,能夠有效地清除布袋(dài)及倉內壁表麵的灰料。增(zēng)加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質對除塵器進行保溫處理,避免(miǎn)了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內析出水分,防止(zhǐ)煙灰在倉內(nèi)板(bǎn)結,增強了煙灰的流動性(xìng)。
(5)新增(zēng)集中(zhōng)潤滑係統
地麵除塵站加油(yóu)點眾多,除(chú)個(gè)別(bié)加油點外,采(cǎi)用人工加油效率低,操作不(bú)便,所以地麵站采用了集中潤滑方式,對絕(jué)大多數潤滑(huá)點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥杆兩(liǎng)端軸承,刮板(bǎn)機前後(hòu)鏈輪兩端軸承共88個潤滑點。運行期間各加(jiā)油點出油均勻,潤滑良好,保障了設備的穩定運行。
(6)新增實時監控係統 [2]


