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在煤(méi)粉碎除塵改造中的應用
添加時間(jiān):2020-08-12
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1.改造(zào)原因

煤粉碎機注煤的(de)人口、出口及皮帶機受料點的揚塵,通過吸氣罩經風管進人袋(dài)濾器。捕集 下來的煤塵運出加人煉焦配煤中煉焦,如圖11-39所示。

經多年運行後除塵器阻力升髙,經常維持在2000?3000Pa,由於阻力高,使係統(tǒng)風量也有所(suǒ)減(jiǎn) 少,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈衝袋式除塵器,以便降阻節能改善(shàn)車間崗位環境。

2.工藝特(tè)點(diǎn)和參數

流程特點如(rú)下:(《0考慮到煤塵的爆炸性質,采用能消除靜電效應(yīng)的過濾布,濾布中(zhōng)織人 直徑8?12pm的金屬導線;(b>為防止潮濕的(de)煤塵(chén)在管道、集塵器灰鬥內集(jí)聚,在管道及集塵器(qì)灰鬥側壁設置蒸汽保溫層。

煤粉碎機室除(chú)塵器

主要設計參數:抽風貴800m3/rnin;人口含塵濃度15g/mH標);出口含塵(chén)濃度濾袋 規格焯92mmX8000mm;過濾風速0. 84m/min»設備阻力1960Pa,室數4室(144條濾袋(dài)); 風機的風量(liàng)800mVmin,風壓4卯(mǎo)OPa,溫(wēn)度60*C ,電(diàn)機132kW。

3.改造後參數和效果

改造(zào)後新除(chú)塵器的主要技術參數如下。(a)型式及室數:新除塵(chén)器為(wéi)低壓(0.3MPa)在(zài) 線式脈衝噴吹袋式除塵器,共4室;(b)過濾(lǜ)麵積1600m2; (c)處理風量56940mVh,全壓(yā) 煙氣溫(wēn)度脈(mò)衝閥規格3英寸,ASCO公司產品,共32個,

本次改造主要是把舊(jiù)除塵器改成新除塵器(qì).風機沒有更換,風機的風量48000mVh,全壓 5000Pa,電機132kW。改造後由於新除塵(chén)器本體阻力低了(設備阻力700P^運行阻力 300Pa),使除塵(chén)係統阻力大(dà)大除低,盡管風機(jī)沒有更換(風(fēng)機(jī)特性曲線沒有改(gǎi)變),但管網特 性曲線變化了,所以係統風機的風量有所增加,詳見表11-45。如果把新舊除塵器的實測風量 控製在舊除塵器的設計風(fēng)量48000m3/h的水平左(zuǒ)右,在使用新除塵器的(de)情況下,風機的有效 功(gōng)率可(kě)大大降低。詳見表11-46。

煤粉碎機(jī)室除(chú)塵器從上述表11-45中可看出(chū),在不更換原風機的條件下,按照(zhào)新舊除塵器的實測值計算,在 風機閥門開度為60%?100%的情況下,係統(tǒng)風機的風量提高了 9. 8%?20%。

煤粉碎機(jī)室除(chú)塵器

由表11-46中可以看出,把(bǎ)新舊除塵器的實測值控製在設計風量左右時(shí),除塵器設備(bèi)阻力 降低約1493Pa,換(huàn)算成風(fēng)機的有效功率為:

.817X4651 _ 60X1000 '
= 63(kW)(按舊除塵器實測值計算)
.798X3158 '60X1000

節約的(de)風機有效功率= ^^X100% = 33%
42(kW)(按新除塵器實測值計算)
由此可見,在處理風量相同時(shí),新除塵器與舊餘塵器相比,可節省係統風機的有效功率 30%左右,具較大的節能意義。新除塵器與舊除塵器相比,過濾麵積擴大了 68%,在不更換 風機的情況下,除塵係統風機風量提高了 9. 8%?20%。新除塵器與舊除塵器相比(bǐ),運行(háng)阻力 隻有300MPa左右,大大地延長濾袋使用壽命、節省能源及作業率(lǜ)高、維護維修簡單等,可 較大地節省年(nián)運行管(guǎn)理(lǐ)費(fèi)。新除塵器出口含塵濃度煤粉碎除塵器

布袋除塵器


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