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焦化(huà)廠裝煤除塵係統中問題(tí)探討
添加時間:2020-09-09
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焦化生產(chǎn)是鋼鐵聯合企(qǐ)業中大廢氣發(fā)生源之(zhī)一,焦爐煙塵(chén)汙(wū)染源主要分布於爐頂(dǐng)、機焦兩側(cè)和熄焦。煉焦生產中隨各個工藝(yì)裝備和(hé)操作管理水平的不同,每 噸焦爐煤(méi)氣可產生煙塵幾公斤乃至幾十公斤不等。焦爐(lú)裝煤時排放的汙染物占煉焦(jiāo)過程中全部排放物的50%~60%,而且汙染物以氣態夾帶固(gù)態粉塵的形式出 現,其數量因炭(tàn)化(huà)室容積裝煤方式和測試方法有很大差異,主(zhǔ)要有CO、CO2、H2S、多環芳烴(tīng)及細小煤(méi)塵,煤塵發生(shēng)量為0.5~1.6 kg/t焦和40~50m3煙氣/t焦。所以,對裝煤(méi)時煙(yān)塵的治理可以大量降低焦(jiāo)化企業汙染物的排放,對環境保護意義重(chóng)大。該文針(zhēn)對我國自行設計建造的焦 耐60型焦爐裝煤除塵係統進行分析(xī)評價,對存在(zài)的問題進(jìn)行了(le)深入(rù)探討,並提出改進(jìn)措施,收(shōu)到了良好效果。

1、裝煤除塵係統工作原(yuán)理及(jí)主要影響(xiǎng)因素

裝煤車(chē)把煤通過裝煤孔裝(zhuāng)入赤熱的炭化(huà)室時,煤中水分轉為水蒸氣,其(qí)和(hé)煤產生的揮發分造成炭化室內壓力突然上升,形成(chéng)大量(liàng)煙(yān)塵從炭化室(shì)逸出。裝煤除塵(chén) 係統就是針對焦爐裝(zhuāng)煤過程中(zhōng)產(chǎn)生粉塵進行淨化。國內外裝煤消煙除塵技術(shù)主要(yào)有以下兩種方式:一種是(shì)裝煤除塵無地麵站(zhàn)式(shì);另(lìng)一種是(shì)裝煤車預除塵與地麵站淨化 處理組合方式。兩種處(chù)理(lǐ)方法各有其特點。該研究的焦(jiāo)耐60型焦爐采用的是裝煤除塵無地麵站式,該係統管道下方設有抽風口與(yǔ)生產工藝聯鎖,每次裝煤時對應抽 風口開(kāi)啟,其餘關閉。係統工作由液力耦合器進行調速,裝煤時風機(jī)轉速達到高1450r/min左右。

除塵係統由管網、除塵器和風機3部分組成。風機提供係(xì)統的動力,將生產崗(gǎng)位產生的粉塵通過管網(wǎng)運輸(shū)到除(chú)塵器,除塵器對粉塵(chén)進(jìn)行淨化處理,廢氣(qì)中的粉塵顆粒被捕集下(xià)來,幹淨氣體經風機由煙囪(cōng)排放,裝煤除塵係統流程如圖1所示。

可見除塵係統的正常運行,是管網、除(chú)塵器和風機3部分良好配合,分工(gōng)協作的結果,任何一個環節出現問題,都會給除塵(chén)係(xì)統的(de)運行效果帶來嚴重影(yǐng)響,因此對一(yī)個除塵係統進行綜合技術評估,應該從上述3個方麵入手。

管網的捕集是除塵係統工作的前提和基礎,因為隻有管網捕集到粉塵,除塵器才能淨化,因此管網是除塵係統(tǒng)捕集效果好壞、崗位(wèi)環境質量能否達標的關鍵。 影響除塵係統管網捕集效果的(de)首要因素是係(xì)統要有足夠的(de)風量,即(jí)為除塵係統成(chéng)功運(yùn)行(háng)的保證;其次,對除塵點應(yīng)盡(jìn)量密閉,否則,風量再大,抽入的都是野風,不 能有效捕集粉塵;再就是管網的阻力平衡問題。

大(dà)型的除塵係統管網,通常由(yóu)幹管和若幹(gàn)支管(guǎn)及各(gè)吸塵(chén)點組成,雖然係統設計時進行了現(xiàn)場調(diào)試,但是經過幾年的運行,由於實際生產情況的變化以及調節閥 門失效等(děng)諸多原因,造成(chéng)除塵係統管網阻力失(shī)衡,某些管路風量過大,風速(sù)過高,阻力增加,管道磨損;某些管路風量過小,風速過低,粉塵沉降堵塞管道。一個管 路順(shùn)暢的係統(tǒng),如果原始設計風量滿足粉塵捕集需要(yào),就能大限度(dù)地捕集粉塵。如果除塵係統風路紊亂,不(bú)能很有效地捕集粉塵,即使除塵器滿負荷運轉,崗位環 境仍(réng)然不斷惡化,崗位粉塵濃度超標。

除塵係統中采用布袋除塵器,布袋除(chú)塵器的淨化(huà)機理是:含塵(chén)氣流(liú)通過吸附粉塵的濾料,通過篩濾作用、慣性作用、攔截作用、擴散作用、重力沉降作用、靜(jìng)電作用等來使粉塵顆粒與氣體分離,從而達到淨化粉塵的目的。影響布袋除(chú)塵器除塵效果的因素主要有以下2個方麵:

(1)濾料結構(gòu)及粉塵(chén)層厚度。布袋除塵器的過濾主要靠濾料上層(céng)的作用,濾料隻起形成粉塵初層和支撐除塵骨架的作用,因此不能過分清灰,否則會引起除(chú)塵效率的下降,而(ér)控製清灰,保持粉塵初層,才能得(dé)到(dào)較高的(de)除塵(chén)效率。

(2)過濾速度。過濾速(sù)度對布袋除塵器效率的影響因濾料、過濾方式及粉塵粒度的不同而不同。對(duì)於細粉塵,過濾速度應小些,對於(yú)粗粉塵,過濾速度應大些。對於內濾除塵布袋,高速(sù)過濾不易穿孔,過濾是在氈內部(bù)進行的(de),氈內容塵量大,清灰後仍能保證較(jiào)高的除塵效率。因此內濾式布(bù)袋,可以采用較高的過濾風速。

風(fēng)機是整個除塵係(xì)統的(de)動力來源,是除塵係統正常運行的前提保證。根據除塵係統淨化吸塵點的所需(xū)風量及管網狀況(kuàng)與除(chú)塵器類型(xíng),確定除塵(chén)係(xì)統的處理(lǐ)風量 和阻力,選擇風(fēng)量和全壓適宜的風機,使除塵係統管網的阻力曲線與風機的性能曲線交點處在風(fēng)機性能曲線的佳工況點上,保證風機高效率平穩地運行,以提供給 係(xì)統足夠的風量。

2、裝煤除塵係(xì)統測試

除(chú)塵係統管網阻力平(píng)衡測試(shì)評估: 由於除塵係統初始設計進行了阻力平衡計算,所以隻要盡量保持與係統原始設計風量相同或(huò)相近,就可以認(rèn)為除塵係統阻力(lì)達到平衡。工(gōng)程上通常認為實測風量與原始設計風量相(xiàng)差±25%以內即為相符,絕對不允許超過設計風量±40%。

除塵器技術性能測試評估:標準規定長袋脈衝噴吹類除塵器,出口(kǒu)含塵(chén)濃度不大於(yú)100mg/Nm3,除塵器阻力小於1500Pa,漏風率不大於4%,過濾風速1~2m/min。

風機運行狀況測試評估:通過測試風機的風量、全(quán)壓、轉數,對照風機的性能(néng)曲線,判斷風機的工作狀況是否在性能曲線的佳(jiā)工況點(diǎn)即處於風機運(yùn)行效(xiào)率較高段83%~93%。

崗(gǎng)位環境質量測試評估:除塵係統捕集、淨化(huà)粉塵終達到改善環(huán)境質量的目的,通過崗位粉塵濃度大(dà)小進行崗位環境質量評估,國家標準規定崗(gǎng)位粉塵濃度限值為10mg/m3。

該係統原設計風量為80000m3/h;現風機運行的實際風量為79626m3/h,與係統原(yuán)設計風量基本相當,滿足除塵係統運行風量。

除塵器性能測試(shì)結果顯示,該除塵器的除塵效率為(wéi)97.09%,在入(rù)口濃度為902.3mg/m3時,出口濃度為26.3mg/m3,粉塵排放濃度符 合《大氣汙染物綜(zōng)合排放標準》(GB16297-1996)淨化後出口含塵濃度不大於120mg/m3和脈衝噴類袋式除(chú)塵器JB/T 8532-1997淨化後出口含塵濃度不大於100mg/m3的標準要求。

除塵器的漏風率9.0%,高於脈衝噴類袋式除塵器JB/T8532-1997規定漏風(fēng)率不大於4%的限值。除塵器阻力為3978Pa,大大高於脈(mò)衝噴類袋式除塵器JB/T 8532-1997規定的阻力小於1500Pa的限值。

除塵器過濾風(fēng)速(sù)為1.2 m/min,在脈衝噴(pēn)類袋(dài)式除塵器(qì)JB/T 8532-1997規定的過(guò)濾風速(sù)為1-2 m/min的範圍內。

風機測試結果顯示,風機轉速在1445r/min時,風機實際風(fēng)量為79626m3/h,全(quán)壓為4611Pa(換算值80℃),對照風機標(biāo)牌所給數 值(轉數在1450r/min,風量(liàng)為80000m3/h,全壓為6500Pa),當(dāng)風(fēng)機全(quán)壓為4611Pa時,運行風量應大於(yú)80000 m3/h,表(biǎo)明風機運行(háng)性能不佳。盡管風機運行風量基本滿足除塵係統風量要求(qiú),但就風機本身來(lái)說,其運行性(xìng)能不(bú)佳。

除塵係統存在的問題主要有(yǒu):

(1)除(chú)塵器的漏風率較高,管道及除塵(chén)器密封性較差(chà)。

(2)除塵器阻力高於脈衝噴吹類袋(dài)式除塵器(JB/T8532-1997)規定的阻力(lì)小於1500Pa的限值,除(chú)塵器(qì)脈衝清灰效果不佳(jiā)。

(3)風機運行性能不佳。

3 改進措施

(1)加強對管道法蘭連接處、混風(fēng)閥(fá)及(jí)除塵(chén)器的密封,減小漏風。

(2)對除塵器(qì)脈衝(chōng)清灰效果(guǒ)進行確認,屬於清灰製度問(wèn)題,進行(háng)清灰製度調整;屬於清灰強度問題(tí),加大清灰力度(dù),使之滿足係統清灰要求。同時定期強行(háng)進行徹底的反吹清灰,降低除塵器阻(zǔ)力(lì)。

(3)建議與風機生(shēng)產廠家進行風機性能確認,查找導致係統風量較小的原因。如屬於風機本身問題,應及時進行維修或更換,以使風機處於佳工作狀態,滿足(zú)係統風量需求。

布袋除塵器


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